紅霉素發(fā)酵液過濾工藝的研究與改進.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本研究針對寧夏啟元藥業(yè)有限公司紅霉素發(fā)酵生產(chǎn)下游傳統(tǒng)的板框過濾提取工藝過程存在的鋅污染、廢水量大、過濾收率低、過濾成本高及終產(chǎn)品硫氰酸紅霉素透光率低等實際生產(chǎn)問題,利用目前先進的分離技術,提出以金屬膜過濾設備取代傳統(tǒng)的過濾設備—板框壓濾機,研究采用生產(chǎn)實際中的紅霉素發(fā)酵液,設計了1㎡金屬膜小試設備及流程,對所選金屬膜的過濾特性,及其影響過濾的因素進行大量的試驗研究和考察,最終確定了符合本企業(yè)紅霉素發(fā)酵液過濾要求的金屬膜孔徑為0.1μm。

2、當操作溫度在36—38℃,操作壓力在0.1—0.2MPa時,所選金屬膜能夠在20小時以上的時間內(nèi)保持2.0L/min的滲透通量。 在小試實驗的基礎之上,根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,進行了工藝放大,確定了實際生產(chǎn)中單臺金屬膜的面積為100㎡,采用自動控制6級連續(xù)過濾方式,設計了相應的工藝流程及設備配置,并完成了改造工程的實施,經(jīng)過實際生產(chǎn)的檢驗,取得了良好的效果。 通過對紅霉素發(fā)酵液過濾工藝的改進,使得紅霉素發(fā)酵液的過濾工藝成本大

3、幅降低,同時減少了紅霉素生產(chǎn)過程中20%的廢水量,每月可節(jié)約廢水處理成本12萬元。先進的過濾分離設備—金屬膜的使用,一方面,大幅提高了濾液的質(zhì)量,使得硫氰酸紅霉素的透光率提高到90%以上,過濾收率提高5%,每月可增產(chǎn)3噸硫氰酸紅霉素,創(chuàng)造90萬元的產(chǎn)值;另一方面,使得紅霉素過濾后的廢渣消除了重金屬的污染,提高了紅霉素菌渣的綜合利用價值,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)的目的。隨著這一工藝改進和實施,可使最終產(chǎn)品硫氰酸紅霉素的生產(chǎn)成本每公斤下降10元,為企

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