大容量機(jī)組加裝爐內(nèi)輔助噴鈣脫硫系統(tǒng)可行性評(píng)估的試驗(yàn)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、目前,由于煤炭市場(chǎng)的供求緊張,市場(chǎng)上的低硫煤較少而且成本高,某電廠(chǎng)660MW機(jī)組經(jīng)常不得不燃用高硫煤,當(dāng)燃用煤種含硫量較高或當(dāng)脫硫設(shè)備無(wú)法滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行時(shí),就會(huì)超出脫硫系統(tǒng)的處理能力,導(dǎo)致電廠(chǎng)二氧化硫排放超標(biāo)。針對(duì)此問(wèn)題,最直接的解決方案就是對(duì)目前的脫硫系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容改造,然而,脫硫系統(tǒng)的擴(kuò)容改造工程量大、改造周期較長(zhǎng)、投資成本較高。因此,為了減小改造工程量,減少改造投資成本,同時(shí)提高機(jī)組的脫硫能力,本文提出了在不改變現(xiàn)有濕法脫硫系統(tǒng)的前提下

2、,在爐內(nèi)加裝噴鈣脫硫輔助備用系統(tǒng)的改造方案,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究這種方法的可行性。
   本課題以某220t/h鍋爐作為試驗(yàn)對(duì)象,設(shè)定15個(gè)工況,分別對(duì)三種不同負(fù)荷下不同的Ca/S以及兩種不同的脫硫劑投運(yùn)高度進(jìn)行試驗(yàn),并測(cè)得不同工況下除塵器出口處SO2濃度、排煙溫度等,得到220t/h試驗(yàn)爐脫硫的最佳鈣硫比為2,脫硫效率在45%~74%之間。本文還對(duì)660MW機(jī)組爐內(nèi)溫度場(chǎng)是否適合采用脫硫劑做了評(píng)估,得到在爐膛高度為42~50m區(qū)域

3、符合AG-2型脫硫劑最佳溫度范圍。另外,通過(guò)實(shí)驗(yàn)室分析,得到飛灰在125℃時(shí)比電阻在噴鈣后比噴鈣前大幅度增加,同時(shí)通過(guò)估算660MW機(jī)組飛灰質(zhì)量流量在噴鈣前后的變化,得到煙氣粉塵量估算值平均增加4%。本課題還對(duì)粉煤灰品質(zhì)做了評(píng)估,得到660MW機(jī)組加裝噴鈣脫硫系統(tǒng)后,SO3和游離態(tài)氧化鈣含量均有超標(biāo)的危險(xiǎn)。
   由上述結(jié)果得出,660MW機(jī)組加裝爐內(nèi)噴鈣輔助脫硫系統(tǒng)能夠起到輔助原有FGD系統(tǒng)減輕環(huán)保壓力的作用,但是該工藝對(duì)粉煤

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