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文檔簡介
1、常減壓蒸餾是原油加工的第一道工序,在煉油廠加工總流程中有重要作用。減壓塔視其生產(chǎn)任務(wù)的不同,可分為潤滑油減壓塔和燃料型減壓塔兩種類型。本文通過分析燃料型減壓蒸餾的工藝結(jié)構(gòu)、分餾特點,對比不同塔型及塔內(nèi)件的流體力學與傳質(zhì)性能,提出了新燃料型減壓塔所采用的塔型及塔內(nèi)件的設(shè)計方案,并進行了模擬計算,最后對改造后的燃料型減壓塔進行了標定及效益分析。
本文首先結(jié)合烏石化減壓塔存在腐蝕嚴重、壓降高、收率低、渣油質(zhì)量差、軟化點低等問題,
2、選擇合適的塔型及塔內(nèi)件。對于減壓蒸餾,填料塔的綜合性能指標優(yōu)于板式塔,所以首先確定減壓塔選用填料塔;填料采用ZUPAC組片系列規(guī)整填料;采用天津大學開發(fā)的新型槽盤式氣液分布器及新型槽盤式集油箱;減項回流入口、一線和三線返回口,設(shè)置槽式液體分布器;在進料口設(shè)置環(huán)流擋板式氣體分布器,同時加設(shè)捕液吸能器。
本文還使用流程模擬軟件PRO/Ⅱ?qū)Ω脑烨昂蠖N工況進行流程的模擬計算,并采用流體力學計算專用軟件,對改造后減壓塔內(nèi)各段填料進
3、行核算。結(jié)果顯示:減壓塔改造后,通過采用新型填料及塔內(nèi)件技術(shù),全塔壓降減??;操作條件得到明顯改善;蠟油收率提高,渣油率降低,減壓渣油500℃前餾分含量降低;操作條件更加合理,產(chǎn)品指標提高,使整個裝置達到了較高的工藝水平。
為了考核減壓塔更換后的使用效果,本文還對改造后的減壓塔進行標定,并根據(jù)標定結(jié)果進行直接經(jīng)濟效益核算。結(jié)果表明本次減壓塔改造設(shè)計,通過在一套常減壓裝置的運行證明,改造效果非常明顯,設(shè)計特點得到了充分體現(xiàn),為
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