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文檔簡介
1、焦化廢水作為一種高濃度,高色度,毒性大的廢水,是一種典型的難降解的工業(yè)廢水,它的超標排放對人類、水產(chǎn)、作物都構(gòu)成了很大的危害。對于焦化廢水處理,達標排放是最基本的要求,廢水回用,減少外排,實現(xiàn)資源的再利用才是最終目的。為實現(xiàn)焦化廢水的“零排放”,對廢水進行深度處理和回用是最佳的選擇。而探索到一種高效率、低成本的深度處理技術(shù)是目前焦化廢水深度處理的迫切需求。
膜分離技術(shù)在廢水的深度處理方面是近幾年來研究的熱點之一,特別是應用于工
2、業(yè)廢水的深度處理及回用。膜分離技術(shù)處理后的出水水質(zhì)好,完全能達到相關(guān)工藝用水的回用標準,從而達到節(jié)能減排的目的,而且膜分離技術(shù)的處理能力穩(wěn)定高效,運行操作簡便,且無二次污染。反滲透是種高脫鹽率的膜分離技術(shù),與其他技術(shù)形成組合工藝,將大大提高出水的水質(zhì)標準,從而擴大中水回用范圍。本試驗以“預處理+微濾+反滲透”工藝作為主體工藝,深度處理焦化廢水。微濾作為反滲透的前一個處理裝置能有效穩(wěn)定的保證反滲透的進水水質(zhì),減少反滲透膜的污染延長其使用壽
3、命。
通過正交試驗分析了操作壓力、進水溫度、進水pH以及回收率這四個因素共同作用下對試驗效果的影響,得出了試驗最佳運行參數(shù)和因素對試驗效果影響的主次關(guān)系,并通過單因素試驗檢驗和校正最優(yōu)工況。影響試驗效果的因素主次順序為:操作壓力→進水溫度→回收率→進水pH。試驗的最優(yōu)工況條件為:操作壓力為0.8Mpa,進水溫度為40℃,回收率控制為80%,進水pH為7。
通過單因素試驗可知,廢水COD、氨氮的去除率和脫鹽率隨著操作壓
4、力的增加而增大,膜的水通量也在隨之增大。溫度的升高,會使水的黏滯度下降,提高過濾速度,增加膜通量;但同時過高的溫度會導致湍流激烈和膜變得疏松,使得去除效果下降。由于膜對pH都有一定的適用范圍,所以進水的pH改變時,對處理效果影響不大,但超出膜的承受范圍,會造成膜污染,甚至損壞膜組件,處理效果急劇下降。當過高的回收率,會在膜界面形成濃度極化而導致水質(zhì)陡然下降,影響處理效果。
考慮到實際情況和膜的性能,選取操作壓力為0.8Mpa,
5、回收率為80%,pH為6.0~9.0,進水溫度為室溫的工況條件對實際焦化廢水生化出水進行深度處理,其結(jié)果為出水COD維持在10mg/L以下,去除率在95%以上;產(chǎn)水電導率始終保持在100 uS/cm以下,可溶性無機鹽率去除率在97%以上;出水的氨氮的質(zhì)量濃度均小于1 mg/L,去除率達到95%以上;色度幾乎為零,濁度的去除率幾乎達到100%,總鐵的含量小于0.3mg/L,硬度遠遠小于450mg/L,各項重要指標均能達到循環(huán)冷卻水的標準。
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