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1、2008年全國(guó)煉鐵技術(shù)交流會(huì)論文集1韶鋼6#高爐爐體上漲原因分析及處理邱國(guó)丁時(shí)明凌志宏韶鋼煉鐵廠摘要:要:韶鋼高爐入爐原料中有害元素偏高,主要是受堿金屬和鉛鋅的長(zhǎng)期影響。6#高爐在開爐投產(chǎn)不到2年時(shí)間就出現(xiàn)高爐爐體上漲的現(xiàn)象。對(duì)此,采取定期排堿、爐外排鉛等一系列措施以減輕有害金屬的危害。從后期實(shí)施的效果來看,6#高爐爐體上漲的趨勢(shì)得到了控制,高爐得以安全正常生產(chǎn)。關(guān)鍵詞:關(guān)鍵詞:爐體上漲排堿排鉛1慨述慨述韶鋼6#高爐(有效容積750m3
2、)于2002年12月18日點(diǎn)火投產(chǎn),爐缸采用了陶瓷杯結(jié)構(gòu),爐缸底環(huán)砌9層400mm厚的半石墨焙燒碳?jí)K,陶瓷杯底盛鐵水區(qū)域砌2層400mm厚的剛玉莫來石磚,上部砌復(fù)合棕剛玉磚。風(fēng)口、渣口采用復(fù)合棕剛玉組合磚。鐵口采用Al2O3CSiC組合磚。爐底是水冷爐底,在水冷封板上鋪有4層400mm厚的半石墨焙燒碳?jí)K??紤]韶鋼高爐原料中含鉛量較高的情況,在爐底設(shè)置有“十字形”排鉛槽及1個(gè)排鉛孔。26#高爐爐體上漲情況高爐爐體上漲情況6#高爐2002年
3、12月開爐后快速達(dá)產(chǎn),2003年實(shí)現(xiàn)全年平均利用系數(shù)2.558t(m3.d),燃料比555kgt。2004年平均利用系數(shù)2.743t(m3.d),燃料比517kgt,高爐生產(chǎn)取得了較好的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。但在2004年3~4月,6#高爐爐底密封板邊緣出現(xiàn)裂紋縫隙,泄漏煤氣,當(dāng)時(shí)對(duì)漏煤氣處進(jìn)行點(diǎn)火處理。2005年3~4月,高爐爐底密封板呈鍋狀上漲,后對(duì)爐底密封板進(jìn)行加固、密封并灌漿處理。2005年5月,對(duì)爐底封板處爐殼相對(duì)標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量,高
4、爐爐殼漲高了75mm,至2005年底,實(shí)際漲高約120mm;從2004年11月開始對(duì)爐殼進(jìn)行監(jiān)控,做到每天檢查及時(shí)跟蹤處理。(高爐爐體上漲趨勢(shì)圖如圖1)20345675961051200204060801001201402004.122005.12005.32005.52005.82005.12005.12爐體上漲高度圖16#高爐爐體上漲趨勢(shì)圖3爐體長(zhǎng)高后的影響爐體長(zhǎng)高后的影響1)風(fēng)口送風(fēng)裝置漏風(fēng)。高爐耐材發(fā)生相變后體積膨脹,在熱應(yīng)力作
5、用下,風(fēng)口中套、小套易發(fā)生變形,小套與吹管、吹管與中節(jié)之間出現(xiàn)發(fā)紅、漏風(fēng)。從而導(dǎo)致高爐經(jīng)常性事故休風(fēng)。2008年全國(guó)煉鐵技術(shù)交流會(huì)論文集35采取的措施采取的措施5.1定期循環(huán)排堿定期循環(huán)排堿韶鋼入爐原料中堿金屬含量偏高,尤其是地方礦中堿金屬的含量高,堿金屬在爐缸的富集量沒能得到有效的抑制。高爐爐體上漲后,經(jīng)過仔細(xì)研究分析認(rèn)為:采取定期排堿制度,即每月進(jìn)行為期一周排堿,達(dá)到消除堿害的目的。即通過降低爐渣堿度,造酸性爐渣,適當(dāng)提高爐溫,保證
6、渣鐵物理熱和流動(dòng)性,利用爐渣帶走爐內(nèi)的K2O、Na2O,減少堿金屬在爐缸的富集,可以達(dá)到排堿的目的。5.2爐底排鉛爐底排鉛2004年11月開始要求每月進(jìn)行一次排鉛作業(yè)。由于長(zhǎng)時(shí)間鉛的大量聚集,頭幾次每次排鉛量都在20噸左右。2005年12月由于爐殼長(zhǎng)高勢(shì)頭過快,爐外排鉛次數(shù)由原來的每月一次改為兩次,及時(shí)排走爐底沉積的鉛。使鉛對(duì)爐底耐火材料的滲透等危害降低到最低程度。5.3改進(jìn)風(fēng)口送風(fēng)裝置改進(jìn)風(fēng)口送風(fēng)裝置風(fēng)口中小套變形后使送風(fēng)支管與風(fēng)口小
7、套的接觸面漏風(fēng)嚴(yán)重,有時(shí)甚至發(fā)紅變形,不得不依靠外部噴水等措施維持生產(chǎn),影響高爐的正常安全生產(chǎn)。為此對(duì)吹管進(jìn)行改進(jìn),加長(zhǎng)了吹管的深入小套的深度,同時(shí)對(duì)變形嚴(yán)重的風(fēng)口中小套進(jìn)行有計(jì)劃的整體更換。5.4強(qiáng)化爐缸的管理強(qiáng)化爐缸的管理1)對(duì)爐缸開裂部位進(jìn)行補(bǔ)焊密封、灌漿處理。2)加強(qiáng)對(duì)爐底爐缸侵蝕和溫度的監(jiān)測(cè),通過紅外線測(cè)溫儀對(duì)爐缸開裂部位爐皮溫度進(jìn)行橫班監(jiān)控,建立完善的爐皮溫度趨勢(shì)圖。3)適當(dāng)提高爐缸部位的冷卻強(qiáng)度。4)在爐殼與耐材縫隙中灌入
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