鐵水罐吹氣輔助脫硫扒渣數(shù)學(xué)物理模擬.pdf_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè),還剩47頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、某煉鋼廠在噴吹顆粒鎂脫硫工藝后,轉(zhuǎn)爐回硫嚴(yán)重,其主要原因是脫硫后后吹攪拌時(shí)間短,鐵水反應(yīng)的均勻性得不到保證,造成脫硫后鐵水硫含量低的假象;顆粒鎂脫硫渣稀量小、不易扒除,高硫渣再次進(jìn)入鐵水。本課題針對(duì)這一問(wèn)題,對(duì)鐵水罐脫硫后吹氣加強(qiáng)攪拌所需的混勻時(shí)間和側(cè)吹輔助驅(qū)渣的效果進(jìn)行了數(shù)模和物模的研究。 物模研究以相似原理為基礎(chǔ),在鐵水罐后吹實(shí)驗(yàn)中,對(duì)不同噴吹流量和不同槍位下的RTD曲線進(jìn)行測(cè)定,分析各參數(shù)對(duì)混勻時(shí)間的影響,以確定合理的工藝

2、參數(shù);在鐵水罐側(cè)吹輔助扒渣實(shí)驗(yàn)中,對(duì)透氣磚的布置方式、側(cè)吹氣體流量對(duì)驅(qū)渣效果的影響進(jìn)行測(cè)定與分析。 數(shù)學(xué)模型研究以物理模型實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ),采用PHOENICS商用軟件,對(duì)頂槍后吹氣體流量、槍位以及不同側(cè)吹氣體流量下的流場(chǎng)進(jìn)行了數(shù)值模擬計(jì)算,得到了鐵水罐內(nèi)后吹、側(cè)吹兩相流的流場(chǎng)特征,通過(guò)分析確定了后吹攪拌及鐵水罐側(cè)吹輔助扒渣過(guò)程中合理的工藝參數(shù),數(shù)學(xué)模型計(jì)算結(jié)果與物理模型實(shí)驗(yàn)結(jié)果相吻合。 由研究結(jié)果分析得出:在鐵水罐后吹工藝中

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論