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文檔簡介
1、針對目前轉爐煤氣熱值低、回收量小且CO2排放量大等問題,課題組提出了轉爐高溫煙氣噴吹煤粉制備高品質煤氣的新方法。在原有轉爐煤氣凈化回收系統(tǒng)上增設簡易的煤粉噴吹裝置將煤粉輸入汽化冷卻煙道,利用高溫煙氣中有害的CO2成分及具有催化作用的大量煙塵實現CO2催化轉化。
本文運用熱力學理論對煤粉與轉爐煙氣、煙塵可能發(fā)生的反應進行計算分析,通過沉降爐實驗研究反應溫度、煙氣成分和煤焦粒徑對煤焦CO2氣化的影響。以FeO、Fe2O3和CaO模
2、擬轉爐煙塵,通過沉降爐、熱重分析儀研究煙塵對煤焦CO2氣化的催化作用。并通過工業(yè)試驗驗證新工藝的實際效果。
研究表明:煤粉在汽化冷卻煙道內能熱解產生大量氣體,其中H2和CO的產量隨著溫度的升高而升高,而CH4和CO2的產量,隨著溫度的升高而減少。煤焦在轉爐汽化冷卻煙道中先與煙氣中的O2反應生成CO,再與CO2反應生成CO;提高煙氣溫度,增加CO2含量以及減小煤焦粒徑都有利于煤焦CO2氣化反應的進行,其中溫度的影響最大。FeO、
3、Fe2O3、 CaO和三種共同作用的復合催化劑都對煤焦CO2氣化具有催化作用,它們分別使氣化反應開始溫度Tk降低了38℃、46℃、45℃和58℃,結束溫度Tj分別降低了75℃、111℃、132℃和116℃,活化能分別減低了18.18 kJ/mol、28.612 kJ/mol、17.492 kJ/mol和26.275 kJ/mol。FeO和Fe2O3的催化效果主要體現在促進煤焦CO2氣化,使更多的CO2轉化為CO,其中FeO的催化性能略大
4、于Fe2O3;而CaO的催化性能主要體現在促使煤粉裂解時產生更多H2和CH4。工業(yè)試驗表明,新工藝能延長轉爐煤氣回收時間,增加煤氣回收量。噴粉速率從10 kg· min-1、20 kg· min-1提高到30 kg·min-1時,煤氣回收時間分別增加了6.06%、9.94%和11.40%; O2和CO2分別減少了52.26%、59.79%、63.92%和22.73%、32.76%、41.19%; H2和CO含量增加了109.82%、19
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