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文檔簡介
1、選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝技術(shù)是目前應(yīng)用最廣泛的控制NOx排放技術(shù)。催化劑是SCR煙氣脫硝技術(shù)的核心,影響整個SCR系統(tǒng)的脫硝性能。目前常用的商用SCR催化劑為V2O5-WO3/TiO2蜂窩狀催化劑,使用壽命一般為3年。隨著我國環(huán)保政策的日益嚴格,安裝SCR工藝的脫硝機組容量會持續(xù)增加。然而當SCR催化劑活性下降至不能滿足脫硝要求時,需要進行整體更換,這將會產(chǎn)生大量的因脫硝活性下降而置換下的廢棄催化劑。大量的廢棄催化劑的處理會給環(huán)
2、境保護帶來一系列挑戰(zhàn)。因此,對活性下降的廢棄SCR催化劑進行合理再生十分必要。本文以浙江某燃煤電廠實際投運30000 h后的失活催化劑為研究對象,研究了電廠商用SCR脫硝催化劑的失活機理,考察了不同再生液清洗再生的脫硝效果和催化劑性質(zhì)變化。此外還考察了高溫水汽(因省煤器殼程破裂而產(chǎn)生)長時間沖洗過程對商用SCR催化劑的性質(zhì)影響。得到如下結(jié)論:
(1)將運行30000h的失活商用SCR催化劑與新鮮催化劑對比,發(fā)現(xiàn)失活催化劑脫硝活
3、性下降了30.9%,比表面積減少了25.0%。堿金屬、砷的化合物和硫酸鹽的沉積可能是造成其脫硝活性下降的主要原因。其中鉀含量增加了192.8%,鈉的含量增加了115.4%,硫含量增加了(309.1)%,還出現(xiàn)了砷沉積物。
(2)考察了硫酸銨、稀硫酸、氫氧化鈣溶液(pH=9.0)和檸檬酸對失活催化劑的再生影響,發(fā)現(xiàn)硫酸銨、稀硫酸和稀氫氧化鈣三種溶液都能提高失活催化劑活性,且清洗再生后催化劑表面的V5+含量比例和化學(xué)吸附氧含量濃度
4、比例均得到增加。0.5M稀硫酸再生后,在350℃時,失活催化劑脫硝效率提高到72.3%。氫氧化鈣溶液清洗后使得失活催化劑的比表面積增加了59.5%,同時能去除沉積在催化劑表面的砷和硫酸鹽。
(3)考察了被高溫水汽(因省煤器殼程破裂而產(chǎn)生)連續(xù)沖洗長達336 h的商用SCR催化劑(已投運行20000 h)的脫硝性能和表面性質(zhì)。研究發(fā)現(xiàn)高溫水汽處理后催化劑脫硝效率仍高達91.4%。高溫水汽能脫除催化劑表面的堿金屬和可溶性硫酸鹽,使
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