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文檔簡介
1、毛皮行業(yè)是依賴于水的工業(yè),耗水量大且生產(chǎn)廢水所含污染物種類多、濃度高,特別是廢水中的氨氮在現(xiàn)有處理?xiàng)l件下難以達(dá)標(biāo)排放。而氨氮是中國“十二五”期間水體污染控制的主要污染物之一,被納入國家污染物總量控制體系。處理難度和嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)使毛皮生產(chǎn)廢水的脫氮問題成為熱點(diǎn)。
為探索缺氧.好氧活性污泥工藝(AO工藝)對毛皮生產(chǎn)廢水的脫氮可行性,以浙江某皮草有限公司廢水處理場的改造工程為背景,對毛皮企業(yè)生產(chǎn)廢水的處理現(xiàn)狀及普遍存在的問題進(jìn)
2、行調(diào)查,通過AO工藝小試確定脫氮工藝參數(shù),依照工藝參數(shù)進(jìn)行改造工程設(shè)計(jì)。
研究得出以下結(jié)論:
(1)毛皮加工流程復(fù)雜,各工段出水水質(zhì)變化大,導(dǎo)致毛皮生產(chǎn)廢水的排放具有水量不穩(wěn)定和水質(zhì)波動(dòng)大的特性,廢水氨氮濃度高(90~196mg/L)、中性鹽含量高(Cl-濃度4539~8672.2mg/L)。毛皮企業(yè)廢水處理生化系統(tǒng)普遍采用傳統(tǒng)好氧活性污泥法,該工藝難以保證出水氨氮濃度達(dá)標(biāo)。
(2)進(jìn)行AO工藝
3、小試,系統(tǒng)確定AO工藝參數(shù)為:A池水力停留時(shí)間(HRT)10h,O池HRT10h,硝化液回流比100%,實(shí)驗(yàn)所用活性污泥取自城市污水處理中心,分別進(jìn)行厭氧和好氧的馴化培養(yǎng)。實(shí)驗(yàn)過程未調(diào)節(jié)堿度、溫度,缺氧反硝化段未補(bǔ)充碳源。經(jīng)過一周左右的啟動(dòng)期后開始穩(wěn)定運(yùn)行,出水氨氮濃度降至15mg/L以下,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
經(jīng)分析主要是處理工藝的改變、HRT的延長和微生物濃度的增加改善了處理效果。研究結(jié)果表明AO工藝應(yīng)用于毛皮生產(chǎn)廢水處理具
4、有可行性。
(3)根據(jù)AO工藝小試的工藝參數(shù)確定毛皮企業(yè)廢水處理場改造工程生化系統(tǒng)采用AO工藝具有可行性,可以進(jìn)行改造工程設(shè)計(jì)。
廢水處理場原有處理單元概況如下:曝氣調(diào)節(jié)池容750m3,HRT12h;推流式初沉池容1200m3,HRT16h;好氧生化池容1000m3,HRT10h;二沉池池容300m3,HRT3h。處理能力已不能滿足企業(yè)發(fā)展需要。
改造工程新增一座調(diào)節(jié)池?cái)U(kuò)大調(diào)節(jié)能力;新增一座混凝
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