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文檔簡介
1、<p> N235凈化稀土溶液廢水凈化回用的研究</p><p> 張磊1,2,柳召剛1,許慧1,2,代曉彬2,李俊平2</p><p> (1.內(nèi)蒙古科技大學 材料與冶金學院,內(nèi)蒙古包頭 014010;2.中國北方稀土(集團)冶煉分公司,內(nèi)蒙古包頭 014030)</p><p> 摘要:以稀土分離工藝中產(chǎn)生的含Zn2+、Fe3+的N235廢水為
2、研究對象,在控制pH=8的條件下,使用氫氧化鈉為沉淀劑將Zn2+和Fe3+同時去除;通過優(yōu)化工藝條件,將去除了Zn2+和Fe3+的廢水酸化后重新返回生產(chǎn)工序,實現(xiàn)了廢水的有效回用。廢水中所含的氯化鈉會影響其對N235中Zn2+和Fe3+的洗滌效果,但所得的氯化稀土產(chǎn)品質(zhì)量完全符合技術(shù)要求。</p><p> 關(guān)鍵詞:N235;稀土萃?。粡U水處理</p><p> 中圖分類號:X703
3、文獻標志碼:A文章編號:1007-7545(2016)07-0000-00</p><p> Study on Recycle of Waste Water from Extraction of Rare Earth by N235</p><p> ZHANG Lei1,2, LIU Zhao-gang1, XU Hui1,2, DAI Xiao-bin2, LI Jun-pi
4、n2</p><p> (1.School of Materials and Metallurgy, Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou 014010, Inner Mongolia, China; 2. China North Rare Earth (Group) Smelting Branch, Baotou 014030,
5、 Inner Mongolia, China)</p><p> Abstract:N235 waste water containing Zn2+ and Fe3+ from rare earth extraction process was applied as research object. Zn2+ and Fe3+ ions can be removed at pH=8 from waste wat
6、er by NaOH precipitant. Under the optimum conditions, the waste water without Zn2+ and Fe3+ can be recycled in production process. In spite of negative effect of NaCl in waste water on Zn2+ and Fe3+ removal, quality of r
7、are earth chloride products well completely meets technical requirements.</p><p> Key words:N235; rare earth extraction; waste water treatment</p><p> 隨著稀土在工業(yè)上應用的日益廣泛,客戶對稀土產(chǎn)品純度有了更高的要求,希望非稀土雜質(zhì)的
8、含量盡可能低。但稀土分離過程中產(chǎn)生相關(guān)廢水,會對環(huán)境造成污染[1]。</p><p> 目前,處理含Zn2+、Fe3+的N235廢水主要有兩個難題。首先,單獨去除Zn2+[2]或Fe3+[3],可采取化學沉淀法、離子交換、吸附或生物法[4]等。特別是化學沉淀法,通過將Zn2+或Fe3+轉(zhuǎn)化為Zn(OH)2、Fe(OH)3沉淀然后濾除,在工程上非常容易實現(xiàn)。但對于同時含Zn2+、Fe3+的N235稀土萃取廢水,通
9、過控制pH析出沉淀后,由于Zn(OH)2為兩性化合物,pH過高或過低都會使其溶解,因此精確和動態(tài)地控制廢水處理過程中的pH是關(guān)鍵;其次盡管可以有效去除Zn2+、Fe3+,但廢水的排放總量并沒有減少。如果能將廢水再次回用到稀土萃取生產(chǎn)工藝中,則能有效地減少廢水的排放總量。但處理過的廢水中會存在如氯化鈉等其他的物質(zhì),有可能會影響廢水回用的效果,這也是處理含Zn2+、Fe3+的N235稀土萃取廢水必須面對的第二個難題。</p>
10、<p> 本文以萃取法除雜工藝產(chǎn)生的含Zn2+、Fe3+的高鹽N235廢水為研究對象,在合理控制pH的條件下,使用化學沉淀法將Zn2+和Fe3+同時去除;通過優(yōu)化工藝條件,實現(xiàn)了廢水的有效回用,從而既實現(xiàn)了污染物的達標排放又減少了污染物的排放量。</p><p><b> 1 試驗部分</b></p><p><b> 1.1 試劑與儀器&l
11、t;/b></p><p> 主要原料有:氯化稀土原液(RECl3);工業(yè)級N235,密度0.811 g/cm3;工業(yè)級鹽酸和氫氧化鈉等。主要儀器為AA-7000原子吸收分光光度計。</p><p><b> 1.2 試驗流程</b></p><p> 酸化的N235有機相萃取含鋅、鐵(以Zn/Fe表示)的RECl3水相原液,Zn/
12、Fe進入N235有機相,純化后的RECl3進入下一道工序。使用水洗滌Zn/Fe@N235(表示含有Zn/Fe的N235,下同),活化后的N235返回上一道工序重復利用,Zn/Fe進入水相。加氫氧化鈉到Zn/Fe@H2O,將Zn/Fe沉淀后濾除,含鈉的堿性廢水用鹽酸酸化后用于洗滌Zn/Fe@N235,實現(xiàn)廢水的回用流程。由于上述工藝涉及的因素較多,限于篇幅,本文主要討論Zn/Fe的去除效果和廢水回用的一些關(guān)鍵參數(shù)。</p>
13、<p> 收稿日期:2016-02-15</p><p> 作者簡介:張磊(1982-),男,內(nèi)蒙古包頭人,工程師.</p><p><b> 2 結(jié)果與討論</b></p><p> 2.1 pH對Zn/Fe@H2O去除的影響</p><p> 考慮到生產(chǎn)實際,試驗控制鋅和鐵的濃度分別為0.570
14、g/L(以ZnO計,下同)和0.046 g/L(以Fe2O3計,下同);由于Fe(OH)3和Zn(OH)2的溶度積[5]分別為6×10-38及5×10-17,pH宜控制在8以上(使用氫氧化鈉調(diào)節(jié)),以便Zn2+和Fe3+同時沉淀;但pH太高會使兩性的Zn(OH)2溶解,因此,試驗設(shè)置了pH上限為11,試驗過程中攪拌時間為10~15 min。試驗數(shù)據(jù)見表1。</p><p> 表1 不同pH條
15、件下Zn/Fe@H2O的去除結(jié)果</p><p> Table 1 Removal result of Zn/Fe@H2O under different pH value /(g·L-1)</p><p> 從表1可以看出,當pH=8及以上時,洗滌Zn/Fe@N235得到的Zn/Fe@H2O溶液中的Zn2+和Fe3+都能有效沉淀下來。沉淀完畢后,Zn/Fe@H2O
16、中殘留的Zn2+和Fe3+濃度基本符合國家的稀土工業(yè)污染物排放標準GB26451-2011,即經(jīng)過處理,這部分廢水能達標排放。</p><p> 2.2 相比對洗滌Zn/Fe@N235的影響</p><p> 如前文所述,經(jīng)過處理后,水相中Zn2+和Fe3+的濃度都下降到0.01 g/L,達到排放標準。但考慮到N235只有在酸性環(huán)境下才能將RECl3中的Zn/Fe脫除[6]、污染物減量
17、排放的環(huán)保要求及生產(chǎn)工藝流程的實際情況,因此將氫氧化鈉處理過的Zn/Fe@H2O廢水加鹽酸調(diào)pH至2.5~3.0,得到含有一定濃度氯化鈉的酸性凈化廢水。使用凈化廢水再次洗滌Zn/Fe@N235(模擬實際的生產(chǎn)條件,N235中所含鋅濃度為0.520 g/L,F(xiàn)e濃度為0.063 g/L),試驗數(shù)據(jù)見圖1。</p><p> 圖1 相比對洗滌Zn/Fe@N235的影響</p><p> F
18、ig.1 Effect of phase ratio on washing of Zn/Fe@N235</p><p> 從圖1可看出,當Zn/Fe@N235有機相和含氯化鈉酸性洗滌廢水水相的相比(體積比)越高時,所得Zn/Fe@H2O廢水中Zn/Fe的濃度越高。這是因為相比越高,單位體積N235內(nèi)含的Zn/Fe越多,洗滌到水相中的Zn/Fe比例也會越高。若使用純水(鹽酸酸化,下同)洗滌Zn/Fe@N235,洗
19、滌完畢后,N235中殘存的Zn/Fe都會在0.01 g/L以下,脫除效果較為徹底。但使用廢水洗滌時,N235中殘存鋅的濃度達到0.25 g/L以上,鐵達到0.01 g/L以上,即N235活化并不完全。這樣,重新返回上一道工序、用來萃取Zn/Fe@RECl3水相原液中Zn/Fe的N235本身就含有一定濃度的Zn/Fe,這在一定程度上可能會影響N235萃取Zn/Fe的效果,具體的影響效果及原因下文將詳細討論。</p><
20、p> 從圖1還可看出,雖然用含氯化鈉酸性廢水無法將Zn/Fe較徹底地從N235中脫除,但在相比為2時,洗滌后的N235中含Zn/Fe的濃度相對較低,因此試驗控制有機相Zn/Fe@N235和含氯化鈉酸性洗滌廢水水相的相比為2。</p><p> 2.3 氯化鈉濃度對洗滌Zn/Fe@N235的影響</p><p> 回用含氯化鈉酸性廢水洗滌Zn/Fe@N235的效果不如直接使用純水
21、的好,顯然是因為回用廢水中含有一定濃度的氯化鈉。為確定氯化鈉濃度對洗滌Zn/Fe@N235效果的影響,將凈化廢水人為添加一定量的氯化鈉,得到不同濃度的酸化氯化鈉溶液。用此溶液洗滌配置好的Zn/Fe@N235(N235中所含鋅0.520 g/L、鐵0.063 g/L),不同氯化鈉濃度的試驗結(jié)果如圖2所示。</p><p> 圖2 不同濃度氯化鈉回用水對洗滌Zn/Fe@N235的影響</p><
22、p> Fig.2 Effect of NaCl concentrations in reuse water on washing of Zn/Fe@N235</p><p> 由圖2可知,使用含氯化鈉回用水洗滌Zn/Fe@N235可以將部分Zn/Fe從N235中洗脫出來,但N235中仍會殘留一部分Zn/Fe(濃度遠高于0.01 g/L)。與之相對的是,若使用純水洗滌,則N235中Zn/Fe殘留濃度較低(
23、濃度小于0.01 g/L)。造成N235中會殘留Zn/Fe的原因可能是Zn/Fe能與溶液中Cl-形成[ZnCl4]2-/[FeCl4]-。當采用N235萃取RECl3中的Zn/Fe時,基本反應(以鋅[7-8]為例)為:</p><p> R3N+HCl?R3NHCl……………………………………………………(1)</p><p> Zn2++4Cl-?[ZnCl4]2-………………………
24、…………………………(2)</p><p> 2R3NHCl+[ZnCl4]2-?(R3NH)2ZnCl4+2Cl-……………………………(3)</p><p> 總反應為:Zn2++2Cl-+2R3N+2HCl?(R3NH)2ZnCl4…………………(4)</p><p> 上述反應都是可逆反應。N235在酸性環(huán)境下與Zn/Fe@RECl3水相原液中的陰離子
25、[ZnCl4]2-/[FeCl4]-發(fā)生絡(luò)合,得到Zn/Fe@N235配合物,實現(xiàn)從RECl3中萃取Zn/Fe。若使用酸化純水洗滌Zn/Fe@N235配合物,化學平衡向左移動,Zn/Fe與N235形成的配合物分解,Zn/Fe進入水相,N235與鹽酸結(jié)合得到酸化的N235,可再次返回生產(chǎn)線。而當使用酸化的含氯化鈉(此時溶液中Cl-濃度為鹽酸提供的Cl-和氯化鈉電離之后得到的Cl-之和,顯然,此時Cl-的濃度較高)廢水回用洗滌Zn/Fe@N
26、235配合物時,化學平衡雖然也會向左移動,即部分Zn/Fe會從N235有機相中進入水相,但由于回用的洗滌廢水中含有大濃度的Cl-,因此Zn/Fe@N235配合物不能完全分解[9],Zn/Fe不會完全從N235中脫除,N235仍會殘留部分的Zn/Fe。當殘留部分Zn/Fe的N235返回工序,繼續(xù)從Zn/Fe@RECl3水相原液中萃取Zn/Fe時,萃取效果有可能會降低。</p><p> 2.4 廢水及N235回用
27、多次循環(huán)試驗</p><p> 為驗證含氯化鈉回用水洗滌Zn/Fe@N235的能力及殘留部分Zn/Fe的N235萃取Zn/Fe@RECl3的效果,結(jié)合現(xiàn)有的生產(chǎn)條件,開展了以下試驗。使用酸化N235萃取含鋅0.520 g/L、鐵0.063 g/L的RECl3,相比為0.6。萃取完畢后,用水洗滌Zn/Fe@N235,洗滌后的N235返回上一道工序,用氫氧化鈉溶液凈化洗滌Zn/Fe@N235的廢水,濾除Zn/Fe沉
28、淀后,用酸調(diào)整廢水pH后回用洗滌新產(chǎn)的Zn/Fe@N235有機相,相比為2,即完成生產(chǎn)工藝循環(huán)。具體數(shù)據(jù)見表2。</p><p> 表2 多次循環(huán)試驗結(jié)果</p><p> Table 2 Result of multiple cycle test /(g·L-1)</p><p><b> 試驗數(shù)據(jù)表明:</b><
29、;/p><p> 1)使用酸化的含氯化鈉廢水回用洗滌Zn/Fe@N235,能將部分Zn/Fe從N235中洗脫出來,經(jīng)過多次循環(huán),在含氯化鈉濃度較高的情況下,回用廢水的洗滌脫除效果依然明顯,如第9次循環(huán)后,洗滌后的水中含Zn/Fe的濃度分別為0.22 g/L和0.039 g/L。</p><p> 2)在高氯化鈉濃度的情況下,使用氫氧化鈉依然能將Zn/Fe@H2O中的Zn/Fe沉淀下來,當濾
30、除Zn/Fe沉淀后,水相中Zn/Fe的濃度都低于0.01 g/L,實現(xiàn)洗滌廢水的凈化,從而使得洗滌廢水即便不回用,也能達標排放。</p><p> 3)雖然使用酸化的含氯化鈉廢水回用洗滌Zn/Fe@N235后,N235中會殘留一部分Zn/Fe,理論上會影響N235重新從Zn/Fe@RECl3萃取Zn/Fe的能力。但實際上,經(jīng)過9次循環(huán),含部分未脫除Zn/Fe的N235依然能高效地將Zn/Fe從Zn/Fe@REC
31、l3中萃取出來,萃取后RECl3水相中Zn/Fe的濃度都低于0.01 g/L,完全符合技術(shù)標準。但可以想象,隨著循環(huán)次數(shù)的增加,返回工序連續(xù)使用的N235中Zn/Fe的濃度會逐漸增加,最后有可能達到飽和,N235將無法從Zn/Fe@RECl3萃取Zn/Fe。但可以在Zn/Fe@N235配合物達到萃取飽和前,使用酸化純水將N235徹底活化一次,使N235中殘留的Zn/Fe高效脫除,這樣在減少廢水排放總量仍然有非常強的現(xiàn)實意義。</p
32、><p><b> 3 結(jié)論</b></p><p> 1)當控制pH=8時,從有機相Zn/Fe@N235中洗滌到水相中的Zn/Fe都可以完全沉淀下來,濾除沉淀的廢水中,Zn/Fe的濃度完全符合國家的排放標準;</p><p> 2)廢水酸化后可重新回用生產(chǎn)線,返回Zn/Fe@N235洗滌工序,但廢水中的氯化鈉會影響其對Zn/Fe@N235的
33、洗滌效果,導致部分Zn/Fe無法完全從N235中脫除。</p><p> 3)盡管回用廢水洗滌Zn/Fe@N235的效果沒有使用酸化純水好,但最終所得的氯化稀土產(chǎn)品質(zhì)量完全符合技術(shù)要求。因此生產(chǎn)線采用一定循環(huán)次數(shù)的廢水回用在工業(yè)是可行的。</p><p><b> 參考文獻</b></p><p> [1] 蔣漢瀛. 濕法冶金過程物理化
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