版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、石油套管用于組成油井的井身結(jié)構(gòu),起著保護(hù)井壁、封閉地層的作用。對(duì)套管危害最大的是Al2O3脆性夾雜物。為了消除或減輕鋼中大顆粒脆性夾雜物對(duì)鋼的危害,目前在煉鋼工藝中采取的主要措施是強(qiáng)化脫氧,降低鋼的T.O(全氧)并對(duì)夾雜物進(jìn)行有效控制。本論文主要依據(jù)天津鋼鐵公司(以下簡稱天鋼)轉(zhuǎn)爐流程生產(chǎn)J55級(jí)套管鋼37Mn5的實(shí)踐,對(duì)冶煉套管鋼的精煉控制工藝進(jìn)行了研究。
本文通過100爐歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)調(diào)研,41爐現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)爐碳氧積測(cè)定、3爐
2、實(shí)際生產(chǎn),分析了天鋼生產(chǎn)37Mn5石油套管的生產(chǎn)概況及套管質(zhì)量控制水平等;通過金相分析、掃描電鏡、能譜分析等手段對(duì)鋼中的夾雜物進(jìn)行了分析。調(diào)研發(fā)現(xiàn):天鋼生產(chǎn)石油套管主要元素及有害元素控制較好,主要存在以下問題:
(1)轉(zhuǎn)爐下渣量大,噸鋼下渣14~21千克,給精煉造成了極大的負(fù)擔(dān);終點(diǎn)高拉碳命中率低,僅有14%:轉(zhuǎn)爐碳氧積偏高,平均為0.00305;爐渣改質(zhì)效果不好,精煉進(jìn)站T.O含量高達(dá)123×10.6。
(
3、2)對(duì)材中的夾雜物形態(tài)和成分進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),夾雜物變性不完全,鈣處理控制水平還有待提高。
(3)精煉渣中SiO2含量過高,CaO/SiO22~2.6,CaO/Al2o33~3.5。精煉渣量偏大,石灰消耗高,化渣時(shí)間長。
(4)由于上述問題造成精煉時(shí)間長達(dá)81.2分鐘,造成上下工序不匹配。
針對(duì)以上實(shí)際情況,本文進(jìn)行了熱力學(xué)計(jì)算,對(duì)天鋼生產(chǎn)石油套管鋼的LF精煉工藝進(jìn)行了研究,重點(diǎn)分析了精煉渣組成(
4、CaO/SiO2、CaO/Al2O3、MgO)和鋼水酸溶鋁[A1]s對(duì)低氧控制的影響,精煉夾雜物控制工藝。熱力學(xué)計(jì)算結(jié)果表明,當(dāng)鋼中的[A1]s含量在0.025%~0.035%,爐渣堿度在4.5~6.0,CaO/Al2O3在1.5~2.0時(shí),可使鋼中全氧穩(wěn)定地降至15×10-6;若鈣處理時(shí)鋼中鈣含量高于22×10-6,硫含量低于0.008%,可較容易地將Al2O3夾雜變性為低熔點(diǎn)的C12A7。
在熱力學(xué)計(jì)算基礎(chǔ)上,結(jié)合天鋼
5、實(shí)際,提出了一系列優(yōu)化措施:
(1)做好轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制,尤其是下渣量控制,改擋渣球擋渣為擋渣錐擋渣,控制噸鋼下渣量10千克;出鋼時(shí)采用鋼芯鋁強(qiáng)制脫氧、提高爐渣堿度、鋼水強(qiáng)攪拌等措施改善爐渣改質(zhì)效果。
(2)鋼水在精煉加熱前一次加足鋁量(不再補(bǔ)加),以確保生成的Al2O3夾雜有充足的時(shí)間被去除,控制好[A1]s迅速降低鋼水a(chǎn)o,穩(wěn)定地控制T.O在15×10-6以內(nèi)。
(3)選擇合理的精煉渣系,目標(biāo)成
6、分CaO40%~50%; MgO8%~10%,Al2O318%~25%,SiO27%~10%,CaO/SiO2=4.5~6,CaO/Al2O3=1.5~2.0,將鋼中T.O穩(wěn)定控制在15×10-6以內(nèi)。
(4)強(qiáng)化鋼水鈣處理,確保鋼中鈣含量高于22×10-6,硫含量低于0.008%.從而改善夾雜物變性效果。
(5)在做好轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)及精煉控制的基礎(chǔ)上,做好生產(chǎn)調(diào)度,目標(biāo)將精煉時(shí)間由81.2分鐘縮短為60分鐘。
7、r> 通過采取以上優(yōu)化措施,經(jīng)5爐試驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果表明:
(1)精煉渣較優(yōu)化前已有較大改善,渣中SiO2成分由優(yōu)化前的19%~25%降至15%~20%,Al2O3含量較優(yōu)化前的15%~17%提高至17%~22%,CaO/SiO2由優(yōu)化前2~2.6提高至3,有利于快速生產(chǎn)低氧套管鋼。
(2)對(duì)[Al]s為0.01%~0.02%的鋼水來說,要生成低熔點(diǎn)的Cl2A7,根據(jù)前面熱力學(xué)計(jì)算,鋼中[Ca]應(yīng)大于12×
8、10-6~19×10-6,實(shí)際檢測(cè)發(fā)現(xiàn),鋼中[Ca]為12×10-6~30×10-6,夾雜物形態(tài)控制大為改善。
(3)鑄坯T.O為11×10-6~17×10.6,平均13.8×10-6,達(dá)到了15×10-6的控制目標(biāo)。
(4)精煉時(shí)間由81.2分鐘縮短為62.2分鐘,基本達(dá)到了控制目標(biāo)。
優(yōu)化后鋼中[Al]s及精煉渣未達(dá)到理想成分原因在于轉(zhuǎn)爐環(huán)節(jié)下渣量過大,部分優(yōu)化措施未得到很好執(zhí)行,下一步應(yīng)重
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 淮鋼高潔凈彈簧鋼精煉工藝研究.pdf
- 轉(zhuǎn)爐流程彈簧鋼生產(chǎn)工藝的研究.pdf
- 轉(zhuǎn)爐連鑄流程生產(chǎn)高品質(zhì)齒輪鋼關(guān)鍵技術(shù)研究.pdf
- 軸承鋼精煉工藝的研究.pdf
- 通鋼LF精煉工藝技術(shù)研究.pdf
- 高級(jí)別管線鋼精煉工藝分析
- 不銹鋼精煉劑及喂線精煉技術(shù)的研究.pdf
- 石油套管鋼生產(chǎn)過程潔凈度分析及關(guān)鍵工藝優(yōu)化.pdf
- 鑄造不銹鋼精煉技術(shù)及機(jī)理研究.pdf
- 低磷鋼生產(chǎn)的磷控制技術(shù)研究.pdf
- 80鋼級(jí)抗硫ERW套管技術(shù)研究.pdf
- 生產(chǎn)井套管檢測(cè)技術(shù)研究.pdf
- 天鋼轉(zhuǎn)爐水泵站的整改方案.pdf
- 高級(jí)別管線鋼精煉潔凈度控制
- 超低氧齒輪鋼精煉渣的工藝優(yōu)化及鎂鋁尖晶石夾雜控制研究.pdf
- 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制對(duì)LF精煉的影響.pdf
- p110鋼級(jí)石油套管熱處理工藝探討
- 沙鋼轉(zhuǎn)爐冶煉超低硫鋼工藝優(yōu)化研究.pdf
- 簾線鋼精煉相關(guān)問題的研究.pdf
- 天鋼精軋機(jī)液壓AGC控制系統(tǒng)的研究.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論