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文檔簡介
1、近年來,我國采煤機械化程度的不斷提高,使得煤炭中煤泥的含量也不斷增加,對煤泥的有效回收越來越重要。為了實現(xiàn)經(jīng)過常規(guī)設備處理而難以回收的煤泥的高效分選,實現(xiàn)煤炭資源的綜合利用,本文從兗礦集團菏澤能化公司趙樓煤礦選廠尾煤泥和中矸磁尾入手,研究了兩種難選煤泥的性質,并根據(jù)煤泥性質設計了分選工藝流程和設備。本文主要對比研究了高頻篩分級工藝、三產(chǎn)品旋流器分選工藝、三產(chǎn)品旋流器—高頻篩聯(lián)合分選工藝對煤泥的回收效果,研究并確定了適宜的分選工藝參數(shù)和結
2、構參數(shù)。
(1)對兩種煤泥的性能研究表明,其基本特性為低密度可燃成分含量高,灰分分布粒級寬、可燃組分分布集中在粗粒級,臨近密度組分含量高、高灰細泥含量高。選廠尾煤泥-1.5g/cm3密度級含量為34.71%,灰分為9.97%,此部分可作為精煤進行回收;+0.125mm粒級灰分為19.92%,1.5±0.1g/cm3密度級含量在18%左右;-0.038mm粒級的產(chǎn)率為68.83%、灰分為57.71%。中矸磁尾中-1.5g/cm3
3、密度級含量為24.55%,灰分為8.97%,此部分可作為精煤進行回收;+0.125mm粒級灰分為40.81%,產(chǎn)率39.55%;1.5±0.1 g/cm3密度級含量在20%左右,煤泥較難選;-0.038mm粒級的產(chǎn)率為51.04%、灰分為56.70%,高灰細泥含量高。
(2)通過振動篩分級工藝研究表明,高頻分級篩能有效分離高灰細泥,但篩上粒級的灰分仍較高,通過篩分只能一定程度降低煤泥灰分。經(jīng)過優(yōu)化篩面振動方式和增加洗水槽結構后
4、,灰分為46.73%尾煤泥經(jīng)篩分后只能得到灰分為28.78%的篩上精煤,灰分為47.71%的中矸磁尾經(jīng)篩分后只能得到灰分為42.72%的篩上精煤。結合試驗所用兩種性質煤泥的粒度特性可知,篩分作為一個分級工藝只能將煤泥中高灰分細泥顆粒脫除,并不能脫除大于篩網(wǎng)尺寸的高灰分粗顆粒,單獨采用高頻篩分級工藝不能得到符合精煤灰分要求的篩上精煤。
(3)三產(chǎn)品旋流器能有效分離細灰和粗灰,而將低灰可回收組分富集于三產(chǎn)品旋流器二段溢流中。對于選
5、廠尾煤泥,在一段給料壓力0.190MPa、二段底流口直徑24mm、二段溢流管直徑52mm、二段溢流管插入深度133mm條件下,二段溢流產(chǎn)品灰分為40.58%、產(chǎn)率為44.48%。對于中矸磁尾,在一段給料壓力0.160MPa、二段底流口直徑26mm、二段溢流管直徑42mm、二段溢流管插入深度133mm條件下,二段溢流產(chǎn)品灰分最低為27.00%、產(chǎn)率為34.30%。
(4)采用三產(chǎn)品旋流器-高頻振動篩聯(lián)合分選工藝,將旋流器二段溢流
6、經(jīng)過高頻篩進一步篩分脫泥后,可實現(xiàn)煤泥中低灰組分的回收。對于選廠尾煤泥(灰分為47.21%),在一段給料壓力0.190MPa、二段底流口直徑24mm、二段溢流管直徑49mm、二段溢流管插入深度133mm條件下,聯(lián)合分選工藝可獲得產(chǎn)率為10.09%、灰分為9.75%的精煤。對于中矸磁尾(灰分為47.35%),在給料質量濃度為8.42%、一段入料壓力為0.160MPa、二段底流口直徑30mm、二段溢流口直徑為42mm、二段溢流管插入深度為1
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