鋁合金復(fù)合精煉技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、鋁及其鋁合金在熔煉過程中不可避免地發(fā)生氧化吸氣并產(chǎn)生夾渣,嚴(yán)重降低機(jī)械綜合性能,影響鑄件的最終質(zhì)量。就此問題,本課題研究了多種復(fù)合式精煉技術(shù),通過對無機(jī)鹽各項性質(zhì)的研究,配比出作用不同且多功能的復(fù)合熔劑,并研制出適用于低壓鑄造機(jī)下爐使用的除氣板。分別通過鋁合金試樣密度值檢測法,減壓凝固試樣低倍組織針孔度檢測法,熱分析凝固冷卻曲線分析法,金相顯微組織觀察法。對復(fù)合精煉技術(shù)的凈化效果進(jìn)行評估判定,研究結(jié)果表明:
  在旋轉(zhuǎn)噴吹精煉的基

2、礎(chǔ)上與自行研制的高效清渣劑復(fù)合凈化。從凈化效果來看,鋁合金密度增加,針孔度級數(shù)提升至一級,致密性明顯提高,產(chǎn)渣量較少,比單一旋轉(zhuǎn)噴吹精煉凈化效果更好。研制的變質(zhì)清渣二元復(fù)合熔劑具有較好的變質(zhì)效果,變質(zhì)前與變質(zhì)后的共晶溫度之差可達(dá)到5.3℃,通過金相組織可知在變質(zhì)5min時為變質(zhì)效果最佳時間,硅的形態(tài)為細(xì)小均勻的纖維狀,變質(zhì)維持時間大約45min。清渣劑與精煉劑二元復(fù)合熔劑主要功效為除氣除渣,隨著熔劑加入量的增加,鋁合金液致密性逐步提高,

3、經(jīng)扒渣夾渣成渣量也隨著熔劑劑量的增加而減少,該清渣、精煉二元復(fù)合熔劑除氣除渣效果較為顯著。三元復(fù)合熔劑集清渣、變質(zhì)、精煉于一體,經(jīng)熱分析法分析微觀組織圖驗證,變質(zhì)前與變質(zhì)后共晶溫度相差11.5℃,變質(zhì)5~10min時硅形態(tài)呈纖維狀,變質(zhì)維持時間約1h。對鋁合金密度進(jìn)行測量,在精煉10min時密度值增大,延持至40min密度值開始降低,逐漸開始吸氣。
  除氣板與旋轉(zhuǎn)噴吹復(fù)合精煉的試驗研究。通過水模擬試驗,得到除氣板精煉的最佳工藝參

4、數(shù)是氣源壓力為0.15MPa,氣流量為0.154m3/h;除氣板與旋轉(zhuǎn)噴吹復(fù)合凈化,在氣源壓力為0.1MPa,氣流量為0.44m3/h。石墨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為320r/min時為最佳工藝參數(shù),產(chǎn)生數(shù)量較多、分布均勻廣泛、細(xì)小彌散、尺寸較小的氣泡,沒有產(chǎn)生氣泡合并現(xiàn)象,具有較好的除氣效率。并通過實際操作進(jìn)行驗證,經(jīng)除氣板精煉合金液的密度由2.56g/cm3提高到2.64g/cm3,顯著提高鋁熔體密度,針孔度等級從除氣前的三級變?yōu)橐患?,達(dá)到了較好的

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