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1、MTBE裝置開工初期裝置開工初期設(shè)備設(shè)備腐蝕原因及原因及對(duì)策陳琦張琦巖琦巖楊明王志富王志富(中石油大(中石油大連石化分公司)石化分公司)摘要:摘要:針對(duì)2006年MTBE裝置在停工檢修之后,開工初期設(shè)備腐蝕較重的現(xiàn)象,通過對(duì)腐蝕原因的分析,找出甲醇萃取回收系統(tǒng)萃取水含酸的主要因素。提出相應(yīng)的解決辦法,以減少對(duì)設(shè)備腐蝕的危害。關(guān)鍵詞:關(guān)鍵詞:腐蝕催化劑磺酸根氟化物1、裝置概況、裝置概況我公司MTBE裝置是由北京設(shè)計(jì)院1993年設(shè)計(jì)施工,年
2、處理量為3萬(wàn)噸。采用二反外循環(huán)絕熱固定床工藝,產(chǎn)品分離采用共沸蒸餾塔。1998年11月份由原大連石化設(shè)計(jì)院擴(kuò)建改造,年處理量9萬(wàn)噸高辛烷值MTBE油。采用四反循環(huán)絕熱固定床工藝,產(chǎn)品分離采用催化蒸餾塔。2001年8月停工檢修一次,到2006年5月8日已平穩(wěn)運(yùn)行4年零8個(gè)月,這在國(guó)內(nèi)已創(chuàng)歷史紀(jì)錄。裝置于2006年5月8日停工,6月5日檢修結(jié)束,裝置進(jìn)料。2、開工后設(shè)備腐蝕及檢測(cè)情況、開工后設(shè)備腐蝕及檢測(cè)情況MTBE裝置6月5日開工進(jìn)料,運(yùn)
3、行到7月中旬,甲醇回收塔在操作上有了一定的波動(dòng),塔頂、底溫度以及壓力多次超標(biāo),甲醇萃取和回收系統(tǒng)的液面及界面相對(duì)偏高且不容易控制,操作中放水較為頻繁。由于C6003塔底連續(xù)放水,且該塔是常壓操作,所以一旦重沸器泄漏就很可能將蒸汽凝結(jié)水串入甲醇回收系統(tǒng),從而導(dǎo)致系統(tǒng)界面以及溫度不宜控制。因此我們懷疑甲醇回收塔底重沸器E6005有泄漏可能,經(jīng)過幾天的操作調(diào)整,仍然不見起效后,于8月7日打開該設(shè)備,發(fā)現(xiàn)甲醇回收塔底重沸器E6005管束泄露2根
4、。10月初發(fā)現(xiàn)萃取塔6002操作波動(dòng)較大,補(bǔ)水較為頻繁,10月10日經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)萃取水冷卻器E6010冷卻器管束泄露2根。11月8日由于同樣原因檢查發(fā)現(xiàn)萃取水冷卻器E60101、2冷卻器管束泄露4根。E6005檢查情況:E6005甲醇回收塔重沸器,換熱器型號(hào);BJS6002.585625。管程溫度159℃,殼程溫度110℃,管程壓力0.6Mpa,殼程壓力0.9Mpa。管程介質(zhì)為水蒸氣,殼程介質(zhì)為:水。圖1腐蝕產(chǎn)物的X射線衍射圖譜分析結(jié)論:
5、1由電子能譜和X射線熒光光譜可得腐蝕產(chǎn)物中主要含F(xiàn)e、O、S元素2對(duì)腐蝕產(chǎn)物直接進(jìn)行X射線衍射分析可得腐蝕產(chǎn)物中的主要成分為FeO、FeO、2334Fe2.95Si0.05O43.對(duì)腐蝕產(chǎn)物用水溶解并過濾后,在清液中加入Ba2得到的沉淀進(jìn)行紅外分析,在609.00和1072.24處有較強(qiáng)的吸收峰,證明有SO。說明原腐蝕產(chǎn)物中有硫酸根存在。4?24pH值為4.4,呈酸性。8月28日采取的水樣的分析結(jié)果是:PH值6.64硫酸根5.25mgl
6、硫化物3.69mgl氟化物0.1mgl。3、設(shè)備腐蝕原因分析、設(shè)備腐蝕原因分析MTBE裝置在今年5月份開始停檢,自6月5日開工生產(chǎn),到8月7日發(fā)現(xiàn)E6005泄漏,裝置運(yùn)行僅2個(gè)月。打開設(shè)備后經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)E6005管束泄露2根。通過以上的檢查情況以及腐蝕產(chǎn)物檢測(cè)分析報(bào)告得出的結(jié)果來(lái)看,說明甲醇回收系統(tǒng)的萃取水顯酸性,且萃取水中有硫酸根、硫化物以及微量氟化物存在,這應(yīng)該是開工初期引起設(shè)備腐蝕泄露的主要原因。那么,開工初期萃取回收系統(tǒng)的萃取水
7、中為何會(huì)含有以上幾種物質(zhì)呢?首先來(lái)分析一下硫酸根是如何存在的,由于本次MTBE裝置停檢中,催化蒸餾塔C6001和6臺(tái)反應(yīng)器內(nèi)的催化劑全部更換新劑。眾所周知MTBE裝置所使用的樹脂催化劑是一個(gè)多用途的催化劑,它是苯乙烯和二乙烯苯在特殊制孔劑作用下經(jīng)懸浮聚合共聚生成的球珠體,再經(jīng)硫酸磺化得到的具有大孔徑網(wǎng)狀、并帶有磺酸根基團(tuán)的高分子聚合體。據(jù)相關(guān)資料表明,磺酸根中對(duì)位的磺酸根比較堅(jiān)固,鄰位的次之,乙烯基團(tuán)加入的磺酸根最不穩(wěn)定。所以在生產(chǎn)過程
8、中磺酸根脫落是必然的,只是脫磺的速度不同而已。樹脂催化劑的磺酸根脫落也可以在生產(chǎn)實(shí)踐中檢驗(yàn)出來(lái),在甲醇回收系統(tǒng)中的萃取水的PH值常年相對(duì)偏低,開工初期催化劑經(jīng)甲醇浸泡后其磺酸基脫落到甲醇中,浸泡用甲醇進(jìn)入C6002萃取塔后進(jìn)入C6003甲醇回收塔與水分離,甲醇中的磺酸基落入塔底與水混合形成酸性水。這也證明了磺酸根脫落是在生產(chǎn)過程中不可避免的。硫化物的存在主要原因是由于上游裝置脫硫不徹底,導(dǎo)致裝置進(jìn)料中含有硫化物。氟化物的存在由于檢測(cè)出來(lái)
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