餐廚垃圾厭氧發(fā)酵制氫產(chǎn)甲烷一體化工藝及設(shè)備開發(fā).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、餐廚垃圾產(chǎn)量日益增長,其對(duì)環(huán)境安全影響已引起人們的普遍關(guān)注。從環(huán)境友好及廢物資源化的角度,厭氧發(fā)酵技術(shù)是對(duì)其進(jìn)行科學(xué)處理的較佳選擇。因而,為了推進(jìn)餐廚垃圾資源化處理的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,進(jìn)行餐廚垃圾產(chǎn)氫產(chǎn)甲烷處理的可行性及其系統(tǒng)工藝研究是非常必要的。此外,氫能是未來最具潛力的可替代能源之一,隨著厭氧生物產(chǎn)氫技術(shù)研究的深入,利用有機(jī)廢物產(chǎn)氫、產(chǎn)甲烷,進(jìn)行資源回收的理念已逐步成為世界各國的共識(shí),積極對(duì)其展開研究探索,具有重要的技術(shù)與理論發(fā)展意義。

2、 本文首先研究了糖類、纖維素、蛋白質(zhì)、脂肪等單一有機(jī)組分產(chǎn)氫發(fā)酵的可行性,以此開展餐廚垃圾產(chǎn)氫發(fā)酵的小型條件試驗(yàn),并且研究了產(chǎn)氫發(fā)酵殘?jiān)M(jìn)行甲烷發(fā)酵的可行性。為解決由于餐廚垃圾酸化給產(chǎn)氫過程帶來的影響,開展了現(xiàn)場酸化餐廚垃圾實(shí)驗(yàn)室批式產(chǎn)氫發(fā)酵搖瓶試驗(yàn)。針對(duì)現(xiàn)有厭氧反應(yīng)器的不足,開發(fā)了小型滾筒式厭氧反應(yīng)器。依據(jù)該反應(yīng)器運(yùn)行試驗(yàn)結(jié)果優(yōu)化滾筒式反應(yīng)器結(jié)構(gòu),并對(duì)其內(nèi)部揚(yáng)板結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),開發(fā)出螺旋推流滾筒式厭氧反應(yīng)器(SPFRD)。從餐廚

3、垃圾資源化處理的產(chǎn)業(yè)化角度出發(fā),構(gòu)建了聯(lián)合產(chǎn)氫產(chǎn)甲烷成套設(shè)備,而后進(jìn)行了產(chǎn)氫產(chǎn)甲烷工藝試運(yùn)行試驗(yàn)。最終,采用對(duì)接種污泥進(jìn)行熱休克處理的手段來富集產(chǎn)氫菌,保證聯(lián)合產(chǎn)氫產(chǎn)甲烷工藝的順利進(jìn)行。主要研究成果如下: (1)添加堿性廢水可緩沖體系的pH,對(duì)米飯和芹菜的產(chǎn)氫總量分別提高0.17倍和7.33倍。添加0.4 g碳酸鈣/40 g基質(zhì)后,米飯發(fā)酵,氫氣累積產(chǎn)量提高3.41倍。而對(duì)于雞蛋和肥肉產(chǎn)氫發(fā)酵而言,添加碳酸鈣未能顯著改善反應(yīng)體

4、系的產(chǎn)氫效果。對(duì)于米飯產(chǎn)氫發(fā)酵來說,NaCl添加濃度為3 g/L系列(合1.3×10—3g/kg底物)時(shí)的產(chǎn)氫效果最好,較不添加NaCl提高約37.8%。但對(duì)于不同底物進(jìn)行產(chǎn)氫發(fā)酵,其最佳的NaCl濃度有所不同。 (2)90%的含水率和添加適當(dāng)?shù)膲A性添加劑可促進(jìn)餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)氫過程,氫氣產(chǎn)量提高81%。在礦化垃圾與堿性添加劑的協(xié)同作用下,對(duì)餐廚垃圾與污泥進(jìn)行聯(lián)合產(chǎn)氫發(fā)酵獲得最大的氫氣濃度為41%,氫氣產(chǎn)率為96.1mL/g

5、VS。水解反應(yīng)不是餐廚垃圾產(chǎn)氫發(fā)酵的限制性步驟,中間產(chǎn)物有機(jī)酸進(jìn)一步發(fā)酵轉(zhuǎn)化為氣相是產(chǎn)氫反應(yīng)的限制性步驟。 (3)污泥接種率為60%時(shí),殘?jiān)M(jìn)行靜態(tài)甲烷發(fā)酵獲得最高甲烷產(chǎn)率為441.31 mL/gVS。產(chǎn)氫殘?jiān)鼊?dòng)態(tài)甲烷發(fā)酵過程中,隨著殘?jiān)M(jìn)料負(fù)荷增加,甲烷產(chǎn)生量先升高再下降。低負(fù)荷下,提高負(fù)荷量可提高甲烷產(chǎn)量,但負(fù)荷達(dá)到一定程度后,再增加負(fù)荷時(shí),殘?jiān)淄楫a(chǎn)量迅速下降。本次試驗(yàn)得到殘?jiān)淄閯?dòng)態(tài)發(fā)酵最大負(fù)荷為52 kg/L/d,此

6、時(shí)獲得甲烷平均產(chǎn)率為370.36 mL/gVS。 (4)逐漸增加負(fù)荷的進(jìn)料方式有利于小型滾筒式反應(yīng)器建立穩(wěn)定的產(chǎn)氫體系,維持較高的產(chǎn)氫能力。小型滾筒式反應(yīng)器最佳的運(yùn)行工況為長徑比8:1、回流比0.5、轉(zhuǎn)速20 rpm。在此運(yùn)行條件下,小型滾筒式反應(yīng)器內(nèi)氫氣濃度可穩(wěn)定在45%左右,產(chǎn)氫量可維持在100~120 mLH2/gVS水平,且可維持穩(wěn)定運(yùn)行680 h(28 d)。與滾筒推流式厭氧反應(yīng)器相比,CSTR反應(yīng)器在產(chǎn)氫量、氫氣濃

7、度、持續(xù)時(shí)間、以及產(chǎn)氫速率方面,均與其存在較大差距,其中產(chǎn)氫量的差距達(dá)到了5倍以上。 (5)對(duì)10 L小型滾筒式產(chǎn)氫反應(yīng)器內(nèi)部揚(yáng)板結(jié)構(gòu)加以改進(jìn),開發(fā)出螺旋推流滾筒式厭氧反應(yīng)器(SPFRD),其內(nèi)部物料流態(tài)呈螺旋推流式。在此基礎(chǔ)上,通過反應(yīng)器的比選構(gòu)建聯(lián)合產(chǎn)氫產(chǎn)甲烷工藝。聯(lián)合產(chǎn)氫產(chǎn)甲烷工藝試運(yùn)行情況表明,雖然甲烷罐甲烷的濃度保持在58%以上,但由于物料特性的差異,添加堿性添加劑未能達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)氫效果,產(chǎn)氫罐氫氣的濃度基本維持在1

8、%左右,最高10%左右。搖瓶試驗(yàn)表明,通過熱處理污泥富集產(chǎn)氫菌對(duì)于酸化程度高的現(xiàn)場餐廚垃圾產(chǎn)氫發(fā)酵是行之有效的途徑。 (6)在聯(lián)合產(chǎn)氫產(chǎn)甲烷30 d的運(yùn)行試驗(yàn)中,SPFRD產(chǎn)氫罐內(nèi)氫氣的濃度基本保持在37~42%左右。進(jìn)料負(fù)荷為20 kg/m3/d、30 kg/m3/d、50 kg/m3/d餐廚垃圾時(shí),產(chǎn)氫體系獲得的氫氣表觀產(chǎn)率分別為45.30 mLH2/gVS、40.04mLH2/gVS、28.71 mLH2/gVS。CST

9、R甲烷發(fā)酵罐內(nèi),甲烷的濃度基本維持在50~55%左右。進(jìn)料負(fù)荷為17 kg/m3/d、25 kg/m3/d、42 kg/m3/d餐廚垃圾產(chǎn)氫出料時(shí),CSTR甲烷罐獲得的甲烷表觀產(chǎn)率為216.32 mLCH4/gVS、189.42mLCH4/gVS和130.32mLCH4/gVS。SPFRD產(chǎn)氫罐內(nèi)體系的pH維持在4.5~5.5之內(nèi):CSTR甲烷罐體系的pH基本維持在6.8~7.0左右。中試聯(lián)合產(chǎn)氫產(chǎn)甲烷工藝可消除進(jìn)料負(fù)荷提高對(duì)pH的影響

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