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文檔簡介
1、<p> 生物質(zhì)鍋爐給料系統(tǒng)堵料問題分析及對策</p><p> 摘要:分析了生物質(zhì)鍋爐給料系統(tǒng)熱態(tài)調(diào)試階段堵料原因,并從機務(wù)、控制等方面著手給出了相應的處理方法,保證了調(diào)試工作的順利進行,也為同類生物質(zhì)鍋爐調(diào)試運行提供了參考。 </p><p> 關(guān)鍵詞:生物質(zhì);上料系統(tǒng);堵料;停爐 </p><p> 中圖分類號:TK223 文獻標識碼: A
2、</p><p><b> 前言 </b></p><p> 隆回縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司1×30MW機組配套鍋爐為凱迪自主研發(fā)的120t/h的高溫超高壓循環(huán)流化床鍋爐,型號為KG120-540/13.34-FSWZ1。爐前給料系統(tǒng)設(shè)備由江蘇朝陽液壓機械集團有限公司制造。在凱迪同類型電廠調(diào)試過程中,由于爐前給料系統(tǒng)設(shè)計不夠完善,燃料加工質(zhì)量不符合要求,
3、以及燃料低位發(fā)熱量低、潮濕和纏繞性強等原因,使爐前給料系統(tǒng)在熱態(tài)調(diào)試期間經(jīng)常出現(xiàn)卡、堵料,在堵料嚴重時,變頻器過力矩保護動作跳螺旋給料機,造成鍋爐運行不穩(wěn)定、嚴重時需要停爐處理。在調(diào)試過程中對爐前給料系統(tǒng)進行技術(shù)攻關(guān)和改造,現(xiàn)堵料停爐的問題基本解決,保證了熱態(tài)調(diào)試的順利進行。 </p><p><b> 1.概述 </b></p><p> 給料系統(tǒng)采用爐前給料,
4、是一種全新的設(shè)計,采用無爐前料倉加料塞式給料方式,燃料由兩條皮帶直接運至爐前分料機,經(jīng)2個分料螺旋后進入4臺雙螺旋給料機,再由雙螺旋給料機送入鍋爐的四個給料口。每條皮帶對應兩臺給料機,四臺雙螺旋給料機的給料量能滿足BMCR工況時消耗燃料量的132%的需要。詳見圖1所示,在給料螺旋后端有一段約1100mm的料塞段。 </p><p> 爐前給料機采用變頻調(diào)速,變頻器采用施耐德產(chǎn)品,能接受DCS指令,并具有轉(zhuǎn)速和電
5、流信號反饋至DCS,為保護設(shè)備安全,在堵料嚴重時,變頻器過力矩保護動作跳機,然后,就地控制爐前給料機能反轉(zhuǎn),以松動燃料。 </p><p> 2.問題的分析和判斷 </p><p> 爐前給料機堵料主要是在料塞位置,當料塞形成后,燃料不能順利從給料槽進入爐膛,而在料塞處結(jié)團,越積越緊,從而導致螺旋給料機力矩保護動作跳閘。而現(xiàn)場給料機未設(shè)計捅料孔,給料機堵料跳閘后,只能停爐后打開給料機頂
6、蓋人工清料處理。在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)造成爐前給料機堵料并可能導致停爐的主要原因分析如下: </p><p> 2.1 燃料品質(zhì)達不到設(shè)計要求 </p><p> 根據(jù)鍋爐設(shè)計燃料和校核燃料成分見下表: </p><p> 種類 設(shè)計燃料 校核燃料1 校核燃料2 </p><p> 項目 名稱 符號 單位 </p><p
7、> 工業(yè)分析 揮發(fā)份 Vdaf % 81.37 85.6 77.1 </p><p> 灰分 Aar % 7.30 3.408 9.52 </p><p> 水分 Mar % 28.69 40.8 19.83 </p><p> 元素分析 收到基碳 Car % 30.23 27.87 32.80 </p><p> 收到基氫
8、Har % 4.29 3.69 4.88 </p><p> 收到基氧 Oar % 28.8 23.36 32.51 </p><p> 收到基氮 Nar % 0.64 0.84 0.44 </p><p> 收到基硫 Sar % 0.052 0.048 0.056 </p><p> 合計 tot % 100 100 100 <
9、;/p><p> 低位發(fā)熱值 Qar.net MJ/kg 10.692 9.54 11.82 </p><p> Kcal/kg 2554 2280 2823.4 </p><p> 現(xiàn)場到貨的燃料來源種類較多,主要有:稻殼、杉木邊角料、秸稈、建筑模板、碎木料和已發(fā)酵雜料等,現(xiàn)對料場不同種類燃料進行檢驗,并對用于熱態(tài)調(diào)試的混合料進行綜合分析;結(jié)果發(fā)現(xiàn):現(xiàn)場混合料含
10、水量近60%,低位發(fā)熱量不到2000Kcal/kg;而設(shè)計燃料水分為28.69%,低位發(fā)熱量為2554 Kcal/kg?,F(xiàn)場燃料品質(zhì)低于設(shè)計要求。在調(diào)試過程中,當燃料品質(zhì)變差時,堵料頻率將大幅提高。 圖二:現(xiàn)場堆積的燃料 </p><p> 2.2 給料機設(shè)計不合理 </p><p> 料塞段長度原設(shè)計長度為1100mm,根據(jù)已調(diào)試完成的同類電廠的運行經(jīng)驗,在試運過程中該段經(jīng)常發(fā)生堵料
11、,即使是品質(zhì)較高的谷殼、木屑等燃料亦堵;而現(xiàn)場到貨的燃料水分大,雜物多,發(fā)熱量低,在投料試運過程中,經(jīng)常在料塞處發(fā)生堵料;在清理堵料時,必須在停爐壓火后打開料塞管上部的鉸鏈式密封門進行人工清理,由于料塞特別緊,清理時間一般需要8~10小時,嚴重影響了調(diào)試進度。 </p><p> 根據(jù)現(xiàn)場實際情況,經(jīng)與業(yè)主、廠家等各方共同分析,并對松滋、雙峰等同類型機組進行考察,一致認為給料機料塞長度設(shè)計過長是導致堵料的主要原
12、因。 </p><p> 2.3過力矩保護設(shè)定值過大 </p><p> 在爐前給料系統(tǒng)調(diào)試過程中,雖然對給料機本身進行了改造及優(yōu)化,但堵料問題仍然無法完全避免。當堵料發(fā)生時,螺旋給料機負載增加,DCS畫面上電流突然增大,就地由于料塞處堵死,而電機力矩保護未馬上動作,螺旋繼續(xù)轉(zhuǎn)動,使料塞越來越緊,并是設(shè)備發(fā)生劇烈的振動,對設(shè)備本身特別是給料機軸承有較大損傷。 </p>&
13、lt;p> 經(jīng)查螺旋給料機變頻器默認電機保護力矩為300%,在開始發(fā)生輕微堵料電機電流指示增加至力矩保護動作,一般需要3~5分鐘,而根據(jù)運行經(jīng)驗,運行人員很難發(fā)現(xiàn)電流變化并做出相應的操作;而當保護動作而跳給料機時,就地給料機已經(jīng)劇烈振動1~2分鐘,而且料塞特別緊,必須在壓火后開料塞管上部密封門進行清理。 </p><p> 因此,電機保護力矩設(shè)定值過大,間接損傷了設(shè)備,并影響了調(diào)試進度,需要進行修改。既
14、要保證料塞能正常形成,是給料機不會經(jīng)常性跳閘;又要保證在設(shè)備發(fā)生劇烈振動前跳閘,且料塞不能過緊,在跳閘后可通過捅料孔將料塞捅通,而不需要停爐處理。 </p><p> 3.改進方案及實施 </p><p> 針對爐前給料系統(tǒng)堵料原因的分析和判斷,我們在調(diào)試過程中從運行操作、管理、設(shè)備改造等方面采取了切實可能的對策,并取得了較好的效果;具體如下: </p><p>
15、; 3.1根據(jù)燃料情況調(diào)整燃燒 </p><p> 燃料品質(zhì)主要受生物質(zhì)燃料來源及季節(jié)等客觀因素影響,現(xiàn)場無法控制,燃料品質(zhì)難以達到設(shè)計要求,根據(jù)現(xiàn)場料場儲料情況采取以下措施: </p><p> 1)要求電廠化驗人員提供及時準確的燃料成份報告; </p><p> 2)盡量使用混合料,保持燃料成分相對穩(wěn)定; </p><p> 3
16、)根據(jù)燃料分析報告,當工業(yè)分析成分達到設(shè)計要求時,可逐漸提高鍋爐運行參數(shù),當燃料水分高于50%,或低位發(fā)熱值低于設(shè)計值較多時,應采取控制燃料的加入量,增加撥料風量,加強爐前給料機力矩參數(shù)監(jiān)控等措施,防止堵料。 </p><p> 3.2改造爐前螺旋給料機 </p><p> 根據(jù)分析及判斷,確認料塞長度過長時引起堵料的主要原因,開采取加長螺旋給料機螺旋長度進而縮短料塞長度;而當料塞長度
17、減少后,將降低原設(shè)計料塞防止回火的功能;進而采取了在回火擋板處增加重錘,及上下限位的措施,具體入下: </p><p> 1)加長螺旋給料機螺旋300mm,料塞長度由1100mm改至800mm; </p><p> 2)在螺旋給料機料塞位置左右兩側(cè)分別開一個200×100mm的捅料孔; </p><p> 3)螺旋給料機出口料塞蓋板增加重錘,并加上下
18、限位。 </p><p> 圖三:螺旋給料機改造圖 </p><p> 經(jīng)上述改造,螺旋給料機基本適應了隆回項目所到燃料的特性;既可以保證料塞能正常形成,防止回火,又能保證正常運行時料塞不至于太緊,在萬一發(fā)生堵料的情況下,可以通過捅料孔在不停爐的情況下進行疏通。 </p><p> 3.3 爐前螺旋給料機入口氣動閘板門邏輯修改: </p><
19、;p> 爐前螺旋給料機入口氣動閘板門設(shè)計邏輯為:當爐前螺旋給料機出口溫度≥120℃時,聯(lián)鎖自動關(guān)閉。 </p><p> 綜合考慮對螺旋給料機改造后,料塞長度由1100mm變更為800mm,實際料塞長度減少了300mm,為杜絕因螺旋給料機的料塞蓋板在鍋爐運行中不能完全鎖死,高溫煙氣從蓋板處反竄而導致的火災隱患,經(jīng)與業(yè)主協(xié)商,對爐前螺旋給料機入口氣動閘板門邏輯進行了修改如下: </p>&l
20、t;p> 3.3.1 爐前螺旋給料機入口氣動閘板門自動關(guān)閉條件:(或邏輯) </p><p> 爐前螺旋給料機出口溫度≥120℃; </p><p> 爐前螺旋給料機停止。 </p><p> 3.3.2 爐前螺旋給料機入口氣動閘板門保護關(guān)閉條件: </p><p><b> 鍋爐MFT信號。 </b>&
21、lt;/p><p> 經(jīng)邏輯修改,有效的保證了在鍋爐運行過程中發(fā)生爆燃及設(shè)備事故時,螺旋給料機入口氣動閘板門能夠及時關(guān)閉,從而避免了皮帶燒毀、人身傷害等火災事故。 </p><p> 3.4 根據(jù)現(xiàn)場情況修改變頻器力矩保護參數(shù) </p><p> 由于變頻器力矩保護參數(shù)已設(shè)定默認值為300%,且現(xiàn)場無法修改,為確定合適的力矩保護參數(shù),我們分以下三步來實現(xiàn): <
22、;/p><p> 第一步:根據(jù)現(xiàn)場情況,要求廠家對變頻器二次控制部分線路進行修改,從而達到可在變頻器上現(xiàn)場修改力矩參數(shù)的目的。 </p><p> 圖四:變頻器二次控制部分修改圖 </p><p> 第二步:原來的電流信號改成力矩信號送至集控室畫面,已便于運行人員監(jiān)視。 </p><p> 第三步:確定現(xiàn)場燃料適用的變頻器力矩保護參數(shù)為8
23、0%,確定過程如下: </p><p> 經(jīng)變頻器力矩保護參數(shù)修改,最終確定了合適了力矩參數(shù),在調(diào)試過程中爐前螺旋給料機可以連續(xù)運行,當因給料不均勻或燃料品質(zhì)太差等因素引起的堵料跳機時,在捅料孔處可以將料塞捅通,從而保證了鍋爐的連續(xù)穩(wěn)定運行。 </p><p><b> 4.結(jié)束語 </b></p><p> 隆回凱迪生物質(zhì)電廠爐前給料系
24、統(tǒng)在上料調(diào)試初期運行不正常,以至于調(diào)試工作經(jīng)常中斷。通過對爐前螺旋給料機的改造,基本解決了爐前給料系統(tǒng)堵料的問題,而且在萬一發(fā)生堵料的情況下,也采取了設(shè)定合適的力矩保護值的措施,保證了在堵料發(fā)生時,可以不必壓火停爐清理;有效保證了調(diào)試工作的順利進行,并且為機組正常投產(chǎn)運行打好了基礎(chǔ)。相關(guān)經(jīng)驗將通過凱迪業(yè)主方在凱迪同類型機組調(diào)試過程中應用和推廣,也希望能給同類型生物電廠運運行提供參考。 </p><p><b
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