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文檔簡介
1、制藥廢水有機物和氨氮含量高、硫酸鹽濃度大、pH為堿性(pH為11-13.5),常規(guī)處理技術(shù)工藝流程長,處理效果欠佳。針對這些問題,本課題組前期研發(fā)了碳氮硫共脫除工藝系統(tǒng),通過硫酸鹽還原(SR-CR)單元、反硝化脫硫(DSR)單元和氨氧化(AN)單元三部分的優(yōu)化組合,可以實現(xiàn)含硫含氮有機廢水達標處理,有機物、硫酸鹽和氨氮的有效去除,同時硫酸鹽可以轉(zhuǎn)化單質(zhì)硫,實現(xiàn)廢水的資源化利用。
本課題針對碳氮硫共脫除工藝系統(tǒng)處理7-ACA生產(chǎn)
2、廢水的啟動運行展開研究,探討了各個單元的啟動運行,提出高效的啟動方式;各單元完成連接之后,考察不同進水pH對系統(tǒng)碳氮硫污染物去除的影響,確定啟動期間合適的進水pH值,為實際工程中碳氮硫系統(tǒng)的啟動運行提供支持。
硫酸鹽還原單元啟動時,反應(yīng)器構(gòu)型選用EGSB反應(yīng)器,接種污泥選用硫酸鹽還原污泥,稀釋廢水中添加乳酸鈉,可以實現(xiàn)該單元的成功啟動,啟動時間為25天,COD去除率為78%,硫酸鹽去除率為82%。反硝化脫硫單元的反應(yīng)器構(gòu)型為E
3、GSB反應(yīng)器,接種污泥選用硫酸鹽還原污泥,進水為硫酸鹽還原單元出水,啟動后硝酸鹽去除率為100%,硫化物去除率為100%,COD去除率為41%。氨氧化單元啟動時,首先利用生活污水馴化活性污泥的硝化作用,之后將反硝化脫硫單元出水作為進水,啟動后氨氮去除率為93%,COD去處理率為50%。
考察不同進水pH(6.5-8.5)對硫酸鹽還原單元對碳的去除、硫酸鹽還原、VFA的代謝和產(chǎn)甲烷的過程的影響,對硫酸鹽還原和產(chǎn)甲烷效能方面影響較
4、大,當(dāng)進水pH為8.5時,硫酸鹽的去除率最高。對于碳氮硫共脫除工藝系統(tǒng),不同的進水pH對氮污染物的去除影響較?。划?dāng) pH為8.5時,單質(zhì)硫轉(zhuǎn)化率最高,廢水經(jīng)過反硝化脫硫單元處理后單質(zhì)硫轉(zhuǎn)化率為60%,經(jīng)過氨氧化單元處理后,單質(zhì)硫轉(zhuǎn)化率為40%,因此,單質(zhì)硫回收單元應(yīng)設(shè)在反硝化脫硫單元之后,氨氧化單元之前;在進水pH為8.5時,系統(tǒng)對硫酸鹽和有機物的去除率最高,COD、硫酸根、氨氮、總氮的去除率分別為89%,41%,93%,71%。碳氮硫
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