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文檔簡介
1、本文以新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司的甲醇生產(chǎn)廢水為研究對象,利用“超效淺層氣浮+A/O工藝+絮凝沉淀+曝氣生物濾池”工藝去除廢水中的COD、SS和氨氮等污染物。本課題研究了各處理流程中試調(diào)試過程的各個中試方案,確定了各個中試環(huán)境的參數(shù)并分析了相關(guān)的影響因素。
該項目處理廢水量為3600m3/d,進(jìn)入調(diào)節(jié)池的廢水分為高氨氮廢水、含氰廢水以及生活污水,其中高氨氮廢水和含氰廢水需要經(jīng)過預(yù)處理后再與生活污水共同排入調(diào)節(jié)池,隨后均勻進(jìn)入
2、污水處理系統(tǒng)。調(diào)節(jié)初期調(diào)節(jié)池的COD約在700mg/L左右,NH3-N約在120mg/L左右;通過該污水站工藝的處理與穩(wěn)定運行調(diào)節(jié),最終使得排放廢水COD穩(wěn)定在在30mg/L以內(nèi),NH3-N約在5mg/L以下,同時,其他的各項指標(biāo)完全也滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。通過研究得出如下結(jié)論:
破氰系統(tǒng)中,含氰廢水進(jìn)水量約106m3/h,先在1#破氰池采用32%NaOH溶液維持在pH=10~11,再在2#破氰池采用30%HCl溶液維持在pH=8
3、~8.5,并同時在2個池中投加10%NaClO溶液來進(jìn)行CN-的去除反應(yīng),出水CN-的最大濃度為1.17mg/L,均值0.76mg/L,CN-去除率均能穩(wěn)定地保持在95%以上,去除效果好。
氨吹脫系統(tǒng)中,對高氨氮來水投加32%的NaOH溶液來維持池中廢水的pH值在10~11左右,此時吹脫效果最佳,去除率穩(wěn)定且均值為90.94%,出水氨氮多維持在100~130mg/L之間,符合后續(xù)處理進(jìn)展的設(shè)計要求。隨后再通過投加30%HC
4、l溶液來使pH值維持在8~9左右,氨吹脫出的氨氣由注入40%的硫酸溶液的尾氣吸收塔吸收,避免了造成二次污染。
超效淺層氣浮中采用PAM(0.3%)與PAC(1.6%)混合投加,其投加流量分別為0.5m3/h和2.7m3/h,此時投配比最佳、運行費用最少、處理效果最佳。
在A/O工藝啟動的過程中,甲醇進(jìn)水穩(wěn)步增多后,好氧池中活性微生物也呈現(xiàn)相應(yīng)的增長趨勢,COD、SS以及NH3-N也因為微生物的增加得到更快的去
5、除。培養(yǎng)微生物經(jīng)過40d后,菌種群落已經(jīng)在系統(tǒng)內(nèi)建立并成熟,缺氧池中的反硝化菌群也隨之馴化成熟了。
A/O工藝在啟動、中試調(diào)試試運行過程中,缺氧池pH值為6.0~8.0,DO0.1~0.3mg/L;好氧池pH值為6.8~7.8,DO維持在2~3mg/L,混合液回流比和污泥回流比和分別為200%和100%,在該條件下A/O工藝對COD與NH3-N的去除效果穩(wěn)定良好,兩者的出水濃度均值分別為58.44mg/L和21.30mg/
6、,平均去除率為89.56%和84.10%。
絮凝沉淀池采用采用PAM(0.3%)與PAC(1.6%)混合投加,PAM與PAC的投加量分別為0.15m3/h和的投加量分別為0.27m3/h,此時投加量、運行費用、處理效果最佳。
本項目的曝氣生物濾池有4座,采用專用濾頭布水系統(tǒng)布水,鼓風(fēng)機對單孔膜空氣擴散器進(jìn)行曝氣,周邊出水,反沖洗排泥,設(shè)計停留時間為2.1h;項目反沖洗時間設(shè)計氣洗4min,氣水聯(lián)合洗6min,
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