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文檔簡介
1、焦化廢水的大量排放,導(dǎo)致許多有毒有害物質(zhì)進(jìn)入環(huán)境,對環(huán)境造成了嚴(yán)重的污染,威脅人類健康。本文介紹了采用生物處理技術(shù)對其進(jìn)行處理,對于保護(hù)環(huán)境具有重要的意義。
試驗采用SBR工藝處理焦化廢水,考察了短程硝化脫氮工藝的影響因素,分析了氨氮降解動力學(xué)規(guī)律。試驗研究取得以下成果:
(1)污泥馴化階段:在SBR反應(yīng)器內(nèi),混合液的溫度控制為室溫(25℃),一天2個周期,每個周期12h,DO控制在2~4,pH控制在7.5左
2、右。通過逐步提高苯酚和喹啉的濃度對接種污泥培養(yǎng)馴化,完成污泥馴化需要51天。第一階段每次提高苯酚和喹啉的濃度時,出水水質(zhì)均有較小的波動,但幅度逐漸減小,氨氮去除率逐步提高,出水效果逐漸變好,馴化完成系統(tǒng)穩(wěn)定后,氨氮去除率達(dá)99%以上。
(2)全程硝化方式馴化污泥階段,反應(yīng)器周期為12小時,馴化完成系統(tǒng)穩(wěn)定后,對A—O—A—O工藝某一周期反應(yīng)器運行狀況的考察和分析后,將SBR反應(yīng)器周期調(diào)為8小時,采用A-工藝,并得出最佳曝氣
3、時間為310min。
(3)在室溫條件下,通過控制調(diào)節(jié)曝氣量為160L/h,可在SBR反應(yīng)器內(nèi)實現(xiàn)短程硝化脫氮工藝。結(jié)果表明:曝氣期間DO在0.2~0.4mg/L條件下,進(jìn)水氨氮濃度維持在300mg/L左右,實現(xiàn)短程硝化。氨氮轉(zhuǎn)化率在99%以上,且保證亞硝酸鹽氮的積累率始終在80%以上??刂频腿芙庋蹩蓪崿F(xiàn)系統(tǒng)的短程硝化。
(4)在室溫、曝氣量為160L/h條件下,通過控制投加堿量調(diào)節(jié)pH值,在SBR內(nèi)實現(xiàn)短程
4、硝化脫氮工藝。本實驗確定出堿度(以碳酸鈣計)最佳投加量為:23.81g碳酸鈣,在此堿度下,氨氮轉(zhuǎn)化率最高,并且亞硝酸鹽積累率較高。
(5)利用硝酸菌和亞硝酸菌對光的敏感性的差異,采取不同的采光措施有助于提升體系中亞硝酸鹽的積累率,利于短程硝化的進(jìn)行,但光線不會單獨成為影響亞硝氮積累的主導(dǎo)原因。
(6)SBR中短程硝化氨氮降解動力學(xué)方程:d(s0-s)/Xdt=0.009658/1+0.355312/s+s/5
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