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1、第1期魏章斌.馬蹄爐的改造1馬蹄爐的改造魏章斌(長嶺煉油化工有限責(zé)任公司催化劑廠)摘要馬蹄爐是催化劑廠生產(chǎn)水玻璃的裝置,長煉催化劑廠在馬蹄爐的異地改造中總結(jié)了國際、國內(nèi)的先進(jìn)經(jīng)驗,對馬蹄爐的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)自動化和節(jié)能方面作了較大的改進(jìn),從近兩年的生產(chǎn)實際和標(biāo)定情況表明新馬蹄爐技術(shù)達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。關(guān)鍵詞馬蹄爐熔化率自動化改造節(jié)能1前言隨著催化劑技術(shù)的發(fā)展,水玻璃的需求量不斷增大,模數(shù)要求也越來越高,國內(nèi)同行業(yè)已用硅凝膠代替了鋁凝膠。我
2、廠準(zhǔn)備在“十五”期間建一套3萬噸硅膠裝置,目前,馬蹄爐生產(chǎn)能力明顯不足,為了消除催化劑“瓶頸”,挖潛增效,提高催化劑整體水平,長煉催化劑廠1998年在馬蹄爐的異地改造中已對馬蹄爐進(jìn)行了改造,熔化量提高到100t固體水玻璃天,模數(shù)提高到3.4,以適應(yīng)我國煉油行業(yè)對催化劑質(zhì)量、品種和需求總量增長的需要。2馬蹄爐的改進(jìn)措施及使用效果。2.1馬蹄爐生產(chǎn)能力的改造2.1.1影響催化劑生產(chǎn)能力的因素(1)舊馬蹄爐熔化面積為37.44m2,產(chǎn)量為66
3、.7噸天,模數(shù)為3.15,隨著催化劑生產(chǎn)的發(fā)展,水玻璃產(chǎn)量將達(dá)到100噸~150噸天,模數(shù)要求達(dá)到3.3以上,無法滿足催化劑生產(chǎn)的需要。(2)馬蹄爐熔化率為1.752tm2.天,熔化率低,不利于水玻璃生產(chǎn)量的提高和水玻璃模數(shù)的提高。(3)馬蹄爐使用壽命短,平均壽命為1.5年,不利于水玻璃連續(xù)生產(chǎn),而且,經(jīng)常因小爐出料口損壞而停工檢修小爐。2.1.2改進(jìn)情況及使用結(jié)果(1)增大爐體熔化面積,熔化面積由改造前的37.44m2提高到46.8m
4、2,澄清池面積為11.5m2。通過調(diào)查和國內(nèi)同行介紹,馬蹄爐節(jié)能效果好,但面積受到限制,熔化面積一般要求小于50m2,但國外有熔化面積90m2的橫火焰爐,而橫火焰爐熔化面積可達(dá)100m2,熱效率低。國內(nèi)有馬蹄焰爐,熔化面積為60m2,需雙側(cè)加料,有工作部,長寬比為1.4~1.6。公司馬蹄爐改造時,吸收了同行先進(jìn)經(jīng)驗,熔化面積為46.8m2,澄清池面積為11.5m2,長為7.3m寬為6.42m從使用情況來看水玻璃熔化量能夠達(dá)到100t天。
5、(2)馬蹄爐的生產(chǎn)和標(biāo)定情況表明:熔化率由改造前的1.752tm2.天提高到現(xiàn)在的2.14tm2.天,熔化模數(shù)由改造前的3.15提高到現(xiàn)在的3.4。改造后的馬蹄爐生產(chǎn)能力控制在(100~150)t天,熔化率控制在(2.14~3.2)tm2.天,爐溫控制在1400℃~1450℃,通過標(biāo)定熔化率為2.14tm2.天,模數(shù)達(dá)到了3.4,以后馬蹄爐要提高產(chǎn)量,爐體基礎(chǔ)部分不變,只是爐體材質(zhì)變化,爐溫提高就可達(dá)到設(shè)計要求。從表1可以看出,我廠新馬
6、蹄爐熔化面積在國內(nèi)同行中較大,爐溫控制較高,熔化率和產(chǎn)量明顯優(yōu)于同行,這說明我廠新馬蹄爐熔化水平在國內(nèi)領(lǐng)先。(3)在提高使用壽命方面作了大的改造,從近兩年使用情況來看爐體無異常變化,根據(jù)專家鑒定使用壽命能夠由原來的1.5年提高到3~4年。a.新馬蹄爐池深由原來的0.7m增加到1.2m,碹頂厚度由380mm增加到450mm,噴嘴磚中心離液面由原來的365mm增加到450mm,火焰空間第1期魏章斌.馬蹄爐的改造3(3)加料采用垅式加料機(jī),無
7、法控制料面,容易造成生料沉底。2.2.2改造情況及使用效果(1)整個系統(tǒng)均由中心控制室TCL集散控制系統(tǒng)控制,配料、加料、爐壓、加料均可自動控制。通過生產(chǎn)測定具體控制精度如下:料液面控制系統(tǒng):精度0.8mm油風(fēng)配比:自動可調(diào)油壓控制系統(tǒng):測量范圍:(0~1.2)Mpa精度1%氣壓控制系統(tǒng):測量范圍:(0~0.6)Mpa精度1%窯壓控制系統(tǒng):測量范圍:(30~70)Mpa精度2%窯溫控制系統(tǒng):測量范圍:(1100~16
8、00)℃精度10%火焰換向系統(tǒng):時間程序控制,符合工藝要求,不冒黑煙(2)混料機(jī)采用圓盤給料機(jī),混料效果較好,而且可根據(jù)混料情況自動控制混料時間,計量采用配料秤,計量準(zhǔn)確率達(dá)到100%整個配料系統(tǒng)采用自動控制,減小了勞動強(qiáng)度,同時,使生產(chǎn)能力和水玻璃模數(shù)增大。(3)用懸掛式加料機(jī),能夠根據(jù)液面變化自動調(diào)節(jié)加料速度,使加料平穩(wěn),能夠形成薄層。2.3節(jié)能方面改造2.3.1存在問題(1)馬蹄爐生產(chǎn)能力增大,熔化面積增大,但蓄熱室面積變
9、化不大,僅375m2蓄熱室面積熔化面積=10.02,距15~35相差很遠(yuǎn),排氣溫度高達(dá)550℃左右,煙氣帶走熱量多。(2)爐體表面溫度高,表面散熱大。(3)爐體密閉性不好,溢流和輻射散熱大。(4)原來二次風(fēng)采用機(jī)械鼓風(fēng),電能消耗大。(5)瓦斯壓力和爐壓無法控制,煙氣帶走熱量多。2.3.2改造及使用效果(1)蓄熱室面積增大為750m2蓄熱室面積熔化面積=16.03,為了增強(qiáng)換熱效果,蓄熱室由原來換熱效果不太好的格子磚改為
10、換熱效果好的同心磚,改造后,煙氣帶走的熱量明顯減少,排氣溫度為380℃左右,換熱效果好。(2)爐體表面用20mm~25mm的硅酸鈣保溫泥進(jìn)行全保溫,爐體表面溫度明顯降低,表面散熱減少,而且,爐體從目前使用情況來看無異常變化。(3)對爐體進(jìn)行全封閉,堵塞多處看火孔,僅留幾個小看火孔,加料采用全密封的懸掛式加料機(jī),原側(cè)面的沉清池和出料小爐改在爐體尾部,出料改為供料機(jī),節(jié)能效果好。(4)二次供風(fēng)改為自然通風(fēng),從現(xiàn)在使用用情況來看自
11、然通風(fēng)完全能夠滿足生產(chǎn)需要,節(jié)約了電能。(5)瓦斯壓力采用穩(wěn)壓罐通過計算機(jī)自動控制,能夠較好地將瓦斯壓力控制在需要范圍內(nèi),爐體增加了取壓點,通過計算機(jī)準(zhǔn)確控制爐壓,從使用情況來看燃燒效果好,煙氣帶走熱量少。通過以上措施,熱效率明顯提高,具體標(biāo)定情況見表3。從表3可以看出馬蹄爐水玻璃生成熱(熱效率)由原來的21.2%提高到31.65%和帶入下道溶解工序的熱量明顯增多,爐壁散熱、煙氣帶走熱量、輻射和溢流散熱明顯減少。3結(jié)論(1)馬蹄
12、爐改造后,熔化面積增大為46.8m2澄清池面積為11.5m2,通過對爐體材質(zhì)的改變,爐溫可控制在1400℃~1450℃,生產(chǎn)能力達(dá)到100t固體水玻璃天,熔化率可達(dá)2.4tm2.24h,模數(shù)達(dá)到了3.4的水平,通過設(shè)計計算和專家鑒定,在基礎(chǔ)部分不變的情況下,爐溫可控制在1400℃~1500℃,相應(yīng)改變爐體部分材質(zhì),生產(chǎn)能力可達(dá)到150t固體水玻璃天,熔化率可達(dá)3.2tm2.24h,在國內(nèi)同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。(2)自動化程度高,使窯爐生產(chǎn)
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